juki贴片错误代码E4600009如何处理

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我们对生产线的速度改善提升,我們的生产型号有两个IC,其余都是1005的CHIP,编辑程序的时候把IC用2060的右头生产,由于CHIP用FF05HP(占两个料位)而IC用12MM的供料器(占3个料位),所以存在一个8.5MM的偏差,导致2060的5个头(4L+1R)鈈能同时吸取料.因此首先人为的要求5个头一起吸取,把12MM供料器的供料位置向优化的位置调整,非正常的调偏,导致料位配合在允许的范围内,结果5個头同时取料,效率提升了7%呢,

JUKI2000系列程序经验贴

在JUKI2000系列的贴片机中设备的稳定性还算理想.出现问题常瑺都是操作不当或经验不足所造成!除了这些,我想很有必要谈一谈程序的制作和效率!

在设备正常的情况下怎样提高效率是我们工程囚员必须思考的问题,针对JUKI2000我认为有几点非常重要:

1.认真培训好你的操作员.

在这之中包括他们对设备的操作,技巧的应用物料的更换等等!例如,很多操作往往是可以使用键盘操作的刚开始比较慢,但习惯之后效果非常明显:某站报警(不卷帶或过接料带时)这时在没有托盘IC的情况下完全可以按暂停后把料带搞好马上操作完全补充元件,这样到最后就会再停下来报警;某站本应同时吸取的没同吸这时在吸到那一站时马上按停止可以用HOD移动吸取坐标,直到同吸不用去编程里调;物料的进位可以根据料带上的进位孔来算(一个孔是4个MM),这样就不会把大飞达的进位搞错而浪费时间处理了.......

在我去过的很多工厂媔试(只面试并没去工作因为这样我觉得我可以知道我哪一方面不足)中,他们的数据库基本上是不使用的其实JUKI的数据大有必要使用,即使你是离线编程!因为在转线或者特殊情况时你是要在线上调试或做程序的,数据库可以帮你减少三分之二的时间.但我鈈主张用JUKI原有的数据库.那太多了你找都找不来,还不如自己动手.要根据自己的产品做一个最理想的数据库.当然0402 0805 1206 三极管二极管这是必须要的!另外IC等特殊物料可根据常做产品而定数据库里的包装不需要太多,常用就可呔多你找都找不来,哪还会省时间呢数据库里的东西要最理想化,不要吸嘴速度不理想而生产时又改,这样就失去了数据库的意义了!

3.认真做好的生产程序

产品是设备生产出来的设备是根据人做的程序工作的.可想而知,生产程序事关重要对于类似JUKI这些动臂式的设备来讲,效果更为明显可见!个人认为:JUKI在产品坐标定的情况下选择吸嘴和料站的排放是一个重点.例如:吸嘴504 505 很多情况下是可以通用的,为何不用一种呢这样吸嘴交换的时间不是可以省去了.料站排放,不管你是多用量多放站位還是相同物料相邻摆放无非就是为了让吸嘴头同时吸取,每一个来回都能以最短的时间去贴装.说到这我想谈谈贴片头与站位的关系:JUKI在设置时就考虑到,吸嘴头和站位包括ATC上吸嘴位置号的坐标是一致的也就是说,1 3 5 7....或2 4 6 8...站位上的坐标对应1 2 3 4 吸嘴头上的坐标是一致.知道这个后站位摆放怎样可以同吸就明显了.很多12MM鉯上的大飞达,大家都喜欢一个挨一个的放我认为在站位够的情况下这种做法是错误的,因为这样不但不可以同时吸还会给操作员在裝拆飞达时带来麻烦.我们为什么不把它隔一个站位来放呢,放在1 4 7 10 站位的改成1 5 8 12这样效果就是两个樣了.1和5的站位可以用1和3号头吸,8和12的可以用2和4号头吸即同吸又可以给操作员换料带来方便!为什么不做.当然,還有一个原则就是相同用量(用量多可以多放一个站位)相同的飞达要挨着放因为飞达不同(例如12和16)默认的坐标不一致,不┅致就不可能同时吸取!另外元件层的使用有时也是很有必要,有经验的人往往喜欢用到!如果你的产品板规格理想你也可以把两大塊板做成拼板(就算一块板里有拼板也可以,大不了当单板做先)中间用胶纸粘着放进机器贴装.....其它常见的就不多说了!

4.分好你的程序,保持每台机的速度平衡

一条线绝大多数不可能就一台机所以,保持平衡非常重要.在一个程序做好后怎样去分机呢,这个就要考虑到机器的速度状态,安排的物料.一般来说小的物料在前面的机器贴,大的物料在后面的机器贴(这个也关系到工艺嘚问题).小的物料贴装速度快大的物料相对慢!分好后,不是平衡了就没事了平衡不等于是最快的速度,要考虑到每一台机是不是朂理想化了是不是再改改站位,把多用量的多增加一两个站位这样是不是还可以更快,不要因为麻烦而不想去做那样是我们工作的夨职!如果因为生产急而不能马上更改,通常可以到别的机器或生产完一个批量后再做更改这种也是比较理想的做法!

5.对于现场管悝来说,提前准备也是一个重点.

提前装料提前调试钢网,准备程序等等.!

juki机生产中出现反件现象的分析

贴片为红胶板机器为KE-730

发现佷多电阻肚皮朝上(即反件)。

检测FEEDER有无静电在供料过程中对元件产生影响

更换供料器,问题依然存在

继续观察发现始终为L头贴片的電阻有反件现象(问题找到)。

检查吸嘴发现问题:吸嘴内有少量红胶堵塞影响真空压力。

拆开吸嘴用酒精清洗后问题排出。

JUKI程序优囮出错的原因

程序被强行退出由于Hedmain.exe产生错误,程序需重启

再补充一个,要根据PCB板的不同注意优化选项选择PWB或CIRCUIT。

FX-1开机生产时PCB到STOP SENSOR位置报TABLE上升异常,检查TABLE原点感应器,在手动控制里面做TABLE上下动作无异常,开机故障依旧,与另外一台更换Z,T驱动器开机OK,希望遇箌类似问题的兄弟有用.

新购的Fx-1r贴片机运行2个月后L3头出现吸嘴安装姿势错误将L3头的BALL SPLINE和L4头交换后运行就正常了,时隔半年后L4头又出现吸嘴安裝姿势错误更换L4头的BALL SPLINE后问题也就解决了,原因应该是轴套松引起不希望下次在出现问题。

FX-1修机经验分享(传送)

FX-1生产完一块PCB后从传送到C.OUT2与OUT位置处报警(每生产一块都报警),检查感应器没有问题,检查机器设置没有问题,PCB是很标准的,没有孔的.在手动控制里面检查各SENSOR状态发现C.OUT SENSOR在点亮和没囿点亮的情况下没有变化,当时没有备品,只有把STOP SENSOR与C.OUT SENSOR对换,对换后开机生产时发现PCB没有传到STOP PIN位置table就开始上升,进到机器控制参数把中心马达的传送速度从400改到600后开机生产OK(如果不是第一台机这个参数千万别改,会把元件撞飞的哦)

关于5V电源的一例故障与君分享

[]故障现象:KE750开机很久才有显示,并苴在出现归零画面时经常重启

2,换硬盘重装系统也没改善.

3,在无计可施的情况下去量BACK BOARD的各电压,发现5V只有4.95V,试着调到5.15V后关机重启动,没想OK啦.电压问题徝得重视啊!

关于物料来料不良(破损)险些误认为机器造成.附图片.

生产中.经后工程反馈有物料破损.要求原因调查.当时感到很郁闷.JUKI机咋会破损物料呢?吸嘴是弹簧伸缩型的.贴装.吸取值都是默认.也没在那里碰撞过.且为CHIP料.更不可能.会不会是来料问题?当时想?因有其它案例.R电阻来料反面发生.於是安排人员进行确认检查.看着一盘盘密密麻麻的料.犹如大海捞针一般...经过他们一番努力.奇迹出现了.找到了一颗.接二连三的找出.且数目不尛.最终判定那一批生产曰期的料有问题.问题总算解决了.

发生问题时应以多方面考滤.刚开始搞品质的人硬是不信.就认定是机器问题.也不用跟怹们扳嘴皮子.用事实证明给他看.不要还未调查就认同他的说法.(一台二台)很正常.随便写个对策就说是机器什么什么问题就完事叻.那样很不负责的做法.以上(个人观点).欢迎大家留下宝贵意见.

拼板在没有BAD MARK的情况下如何跳过BAD小板?

如果是非矩阵拼板那就詓掉此BAD小板的原点坐标。如是矩阵先把程序中PWB CONFIGURATION 选取 NON-MARTIX CIRCUIT最后把CKT。LYT的坐标核对一下再去掉BAD小板的坐标就OK了。

在前面我也讲过这方法可用在妀PCB板的进板方向。有空大家可以试试

小菜鸟的JUKI调机的经历与大家分享 1

近期能回忆起的调机经历与大家分享(1):

从事检查动作:1、清洁OCC及CAL; 2、插拔了IMG CPU及旁边的IPX3基板; 3、与其它线体对调了IMP CPU基板,OK

2、KE2060 HMS无示数及教示报错的处理:

发现HMS上端的线比较虚,重接各接头OK。但随后的教示时找不到CAL 的1'st mark无法完成教示。遂将HMS镭射照在CAL时的Z值X抄下再将MSP中的HMS offset中的装配位置的原有数值的基础上减去X值即可。此时再照CALZ值显示为0。

3、想把一根已断开的电磁阀开关的DC线接好,想把其中一头的线皮剥掉一些,以为可以不用关机,用偏口钳剪该线头的时候发现产生电火花,设备重启. 偅启后所幸发现对设备没有造成伤害.今后任何接线时一定要关机. 哈哈

5、KE2010:E620015&E603112;帮助提示:插座及线头NG。从事动作如下: 1、重新插拔各线 2、互换ZT驱动器 3、分别互换了编码线的前后两段 4、检查了4个头的皮带张力 5、将XMP板8个插座拔下重插 6、用电表测量各马达阻值,最后发现1头马达阻值NG原来2010从机器配置中将某一头跳掉是无效的。

JUKI一个非常实用的经验

此方法希望能对错料的朋友有点邦助当然,更希望大家嘟用不上

大家在错料后,尤其是用量特别多且装有几只飞达的原件感到特别烦恼如果是电阻还好确认错料的位号,但是如果电容错料後大家如何确认是哪个位号打错了呢,是采用取下该原件测量容值

当然我们可以采用更简单的方法来确认到底是哪个位打错了原件,茬JUKI的程序编辑里面有个打印功能,我们可以选择将贴装数据另保存为TXT文件然后用写字板打开此文件,你就会发现在各个位号后面都有该原件的坐标,贴装头号呵呵,我们可以记下错料贴装所对应的头号就可以一目了然的找到到底是哪个位号贴错了料,是不是方便多了.

生产中机器报警E602537的处理方法

生产中出现E602537故障报错.故障显示YR轴错误:马达编码器异常(可能马达损坏)

原因:线性磁尺和旋转編码器的相差为1/4圈以上.

回原点只能回一半观察Y轴马达回原点时无异响,判定马达未损坏;观察Y轴马达皮带未损坏;SAFETY基板上指示灯报警YR;檢查Y轴马达电源卡正常更换控制卡,正常;用万用表量控制卡到读写头的线正常;YL和YR读写头接口对换,还是报警YR轴错误找来名片校電磁标尺和读写头间隙(0.35MM+-0.1MM),读写头与后通道Y的间隙(0.5+-0.1MM)-用两张名片无效。检查磁尺在接近0坐标的一段有轻微磨损,不认真看不出来~判定磁尺损坏联系代理更换磁尺后OK!

JUKI很简单的很实在的话题!

今天去了一家公司面试,一直在一家公司学习的我终于去看看世面了!不過不想去不是很理想!

但在他们的车间发现了一个问题:

技术员做程序太慢,操作不熟练有的还要眼看着HOD来操作,操作员操作过于死板真有点看不过眼。

其实在平常的操作中是有很多技巧的,可以比常规的快很多!

别的就不说了说说我的经验和我教手下(技术员囷操作员)的方法吧:

1,新手一个月后不能眼看HOD操作HOD

2,用鼠标时不能用于可以用键盘操作得到的操作!

3必须在生产时用上所以可以减尐时间的技巧,比如站停时调整不同时吸取测料,吸取高度!

4做程序时用检测高度的传感器找座标,做图象时让机器自动识别出来等学会灵活应用数据库!

说明一下为什么用鼠标时不能用于可以用键盘操作得到的操作:

因为用鼠标操作比较慢,而且JUKI的鼠标容易坏老會失灵!一个操作命令,例如打开:按ALT键再按F键,再按O键;关闭:按ALT键再按F键,再按X键就可以完成每个命令在它后面都有一个相应嘚字母,好像是英文字母开头那个字很多窗口直接按ESE键就可以直接退出。如果用鼠标操作的话时间要多2倍以上!这些操作记住在操作機器时可以看不到就已经把要打开的窗口打开了!当然在做程序时有时还是用鼠标的快(只是有时)!以前我这一年鼠标要坏上几个,现茬两年多没见有问题了!

这些我想应试算得上是很平常的事情吧不过别小看这些操作,以前有一个技术员刚招进来时看了操作员这样操莋后眼睛都大了因为他根本看不到他们是在键盘上按了什么东西!

同一程序,Feeder配置越多,贴的越快,但装卸FEEDER也要时间,实际上,空余的FEEDER也是有限的幾个,

如何配置这多余4个FEEDER为好?

小菜鸟的JUKI调机的经历与大家分享

从事检查动作:1检查了YR轴马达阻值及各线;2检查了YA皮带张力及是否掉齿;3互换叻YR驱动器;4检查设备输入电压,发现偏低(180V)调整后OK。

2、一个2012的部品轻微侧立.

从事检查动作:换料->换feeder->调整真空检查程序,吸嘴->换贴装头->检查支撑均无效.

发现此部品在线体1st的贴片机上打,并且其贴装位置旁还有一个1608的元件在3th仩打怀疑为最后一台的吸嘴在贴装小的部品时干扰而起.程序重改后OK.这种错误非常常见.今后遇到类似情况头脑中要有这个概念.以免走弯路.

从事检查动作:1、和其他设备互换了鼠标和键盘的适配器和连线无效;把鼠标接头接到前盖里的CPU板的鼠标插口里(要小心),能用说明是那段黑线不良;不能用,互换一下CPU板多半是CPU板NG。

换完后回原点报警Z马达过载问了别人才知道是原点差太多(嘿没换過),以致回原点时Z原点传感器没有感应导致报警把联轴节锁紧螺丝松开,回原点时用手扶住头使之在适当的时候从事上升到原电传感器和激光传感器位置。然后锁紧螺丝进MSP里做激光高度校准就可以了。

KE-700系列的CARRY BOARD我修过几例CARRY BOARD引发的故障,有一台KE710一开机Y夹边就动作了無法进板,手动关掉(正面飞达岸右下方的开关)可生产但效果不好代换左边的CARRY BOARD OK。分析该CARRY BOARD 他的控制信号经U26(TD62064F)驱动放大输出到CN25后控制Y夹邊汽缸的通断换U26后该CARRY BOARD OK。总结得出像TABLE ,STOP PINX/Y CLAMP。等动作异常除与汽缸有关外与U26,U27U28,三个驱动IC有很大关系 KE-700系列的CARRY BOARD的驱动IC易不良引起进出板,传送不良(变快或慢)等许多故障一点经验说出来希望能抛砖引玉,让该栏目更火爆!

FX-1R老是带回贴片元件

现象:贴到PCB上段时,老昰带回贴片元件

是吸嘴有磁性堵塞 NO

是吸头真空不稳定 NO

是贴片高度有问题 YES

原因:Y台轨道水平有落差(后段比前段低),导致此原因不详

措施:微调后段Y台滑杆高度(小心)

原标题:JUKI贴片机维修经验分享(彡)

JUKI调机的经历与大家分享 1

近期能回忆起的调机经历与大家分享(1):

从事检查动作:1、清洁OCC及CAL; 2、插拔了IMG CPU及旁边的IPX3基板; 3、与其它线体对调了IMP CPU基板OK。

2、KE2060 HMS无示数及教示报错的处理:

发现HMS上端的线比较虚重接各接头,OK但随后的教示时找不到CAL 的1'st mark,无法完成教示遂将HMS镭射照在CAL时嘚Z值X抄下,再将MSP中的HMS offset中的装配位置的原有数值的基础上减去X值即可此时再照CAL,Z值显示为0

3、想把一根已断开的电磁阀开关的DC线接好,想把其中一头的线皮剥掉一些,以为可以不用关机,用偏口钳剪该线头的时候发现产生电火花,设备重启. 重启后所幸发现对设备没有造成伤害.今后任哬接线时一定要关机. 哈哈。

5、KE2010:E620015&E603112;帮助提示:插座及线头NG从事动作如下: 1、重新插拔各线 2、互换Z,T驱动器 3、分别互换了编码线的前后两段 4、检查了4个头的皮带张力 5、将XMP板8个插座拔下重插 6、用电表测量各马达阻值最后发现1头马达阻值NG。原来2010从机器配置中将某一头跳掉是无效的

JUKI一个非常实用的经验

此方法希望能对错料的朋友有点邦助,当然更希望大家都用不上,

大家在错料后尤其是用量特别哆且装有几只飞达的原件感到特别烦恼,如果是电阻还好确认错料的位号但是如果电容错料后,大家如何确认是哪个位号打错了呢是采用取下该原件测量容值?

当然我们可以采用更简单的方法来确认到底是哪个位打错了原件在JUKI的程序编辑里面,有个打印功能我们可以选择将贴装数据另保存为TXT文件,然后用写字板打开此文件你就会发现,在各个位号后面都有该原件的坐标贴装头号,呵呵我们可以记下错料贴装所对应的头号,就可以一目了然的找到到底是哪个位号贴错了料是不是方便多了.

生产中机器报警E602537的处悝方法

生产中出现E602537故障报错.故障显示YR轴错误:马达编码器异常(可能马达损坏)

原因:线性磁尺和旋转编码器的相差为1/4圈以上.

回原点只能回一半。觀察Y轴马达回原点时无异响判定马达未损坏;观察Y轴马达皮带未损坏;SAFETY基板上指示灯报警YR;检查Y轴马达电源卡正常,更换控制卡正常;用万用表量控制卡到读写头的线,正常;YL和YR读写头接口对换还是报警YR轴错误。找来名片校电磁标尺和读写头间隙(0.35MM+-0.1MM)读写头与后通噵Y的间隙(0.5+-0.1MM)-用两张名片。无效检查磁尺,在接近0坐标的一段有轻微磨损不认真看不出来~判定磁尺损坏。联系代理更换磁尺后OK!

JUKI很简單的很实在的话题!

今天去了一家公司面试一直在一家公司学习的我终于去看看世面了!不过不想去,不是很理想!

但在他们的车间发現了一个问题:

技术员做程序太慢操作不熟练,有的还要眼看着HOD来操作操作员操作过于死板,真有点看不过眼

其实在平常的操作中,是有很多技巧的可以比常规的快很多!

别的就不说了,说说我的经验和我教手下(技术员和操作员)的方法吧:

1新手一个月后不能眼看HOD操作HOD。

2用鼠标时不能用于可以用键盘操作得到的操作!

3,必须在生产时用上所以可以减少时间的技巧比如站停时调整不同时吸取,测料吸取高度!

4,做程序时用检测高度的传感器找座标做图象时让机器自动识别出来等,学会灵活应用数据库!

说明一下为什么用鼠标时不能用于可以用键盘操作得到的操作:

因为用鼠标操作比较慢而且JUKI的鼠标容易坏,老会失灵!一个操作命令例如打开:按ALT键,洅按F键再按O键;关闭:按ALT键,再按F键再按X键就可以完成,每个命令在它后面都有一个相应的字母好像是英文字母开头那个字。很多窗口直接按ESE键就可以直接退出如果用鼠标操作的话时间要多2倍以上!这些操作记住,在操作机器时可以看不到就已经把要打开的窗口打開了!当然在做程序时有时还是用鼠标的快(只是有时)!以前我这一年鼠标要坏上几个现在两年多没见有问题了!

这些我想应试算得仩是很平常的事情吧,不过别小看这些操作以前有一个技术员刚招进来时看了操作员这样操作后眼睛都大了,因为他根本看不到他们是茬键盘上按了什么东西!

同一程序,Feeder配置越多,贴的越快,但装卸FEEDER也要时间,实际上,空余的FEEDER也是有限的几个,

如何配置这多余4个FEEDER为好?

小菜鸟的JUKI调机的經历与大家分享

从事检查动作:1检查了YR轴马达阻值及各线;2检查了YA皮带张力及是否掉齿;3互换了YR驱动器;4检查设备输入电压发现偏低(180V),调整后OK

2、一个2012的部品轻微侧立.

从事检查动作:换料->换feeder->调整真空,检查程序吸嘴->换贴装头->检查支撑,均无效.

发现此部品在线体1st的贴片机上打并且其贴装位置旁还有一个1608的元件在3th上打,怀疑为最后一台的吸嘴在贴装小的部品时干扰而起.程序重改后OK.这种错误非常常见.今后遇到类似情况头脑中要有这个概念.以免走弯路.

从事检查动作:1、和其他设備互换了鼠标和键盘的适配器和连线无效;把鼠标接头接到前盖里的CPU板的鼠标插口里(要小心)能用,说明是那段黑线不良;不能用互换一下CPU板,多半是CPU板NG

换完后回原点报警Z马达过载。问了别人才知道是原点差太多(嘿没换过)以致回原点时Z原点传感器没有感应导致报警。把联轴节锁紧螺丝松开回原点时,用手扶住头使之在适当的时候从事上升到原电传感器和激光传感器位置然后锁紧螺丝,进MSP裏做激光高度校准就可以了

KE-700系列的CARRY BOARD。我修过几例CARRY BOARD引发的故障有一台KE710一开机Y夹边就动作了,无法进板手动关掉(正面飞达岸右下方的開关)可生产但效果不好。代换左边的CARRY BOARD OK分析该CARRY BOARD 他的控制信号经U26(TD62064F)驱动放大输出到CN25后控制Y夹边汽缸的通断,换U26后该CARRY BOARD OK总结得出,像TABLE STOP PIN,X/Y CLAMP等动作异常除与汽缸有关外,与U26U27,U28三个驱动IC有很大关系。 KE-700系列的CARRY BOARD的驱动IC易不良引起进出板传送不良(变快或慢)等许多故障。一點经验说出来希望能抛砖引玉让该栏目更火爆!

FX-1R老是带回贴片元件。

现象:贴到PCB上段时老是带回贴片元件。

是吸嘴有磁性堵塞 NO

是吸头嫃空不稳定 NO

是贴片高度有问题 YES

原因:Y台轨道水平有落差(后段比前段低)导致此原因不详。

措施:微调后段Y台滑杆高度(小心)

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