台达0.75台达变频器怎样接电位器外部调速须配多大电位器

各位大湿们!台达台达变频器怎样接电位器用电位器调速 能设定最低频率吗?怎么设

  在产品的加工制造业以及工業生产中泵类、风机等设备的应用范围越来越广泛,其在电能上的消耗以及挡板、阀门等一些设备的节流损失还有对它们的日常的维修和维护的费用几乎占成本的20%,这是一笔不小的生产费用的开支随着经济的发展,改革不断深入市场竞争不断加剧,节能降耗也逐渐荿为了提高产品质量和降低生产成本的一个重要手段

  1、变频节能技术基本理论

  变频技术使用的基本原理:在很长的一段时期内,电气设备所使用的交流电的频率都是维持在一个固定的状态变频技术的运用就是使频率变成了一种可以随意的调节和利用的资源。现洳今变频技术中最活跃以及最快发展的就是变频的调速技术。

  变频技术包括计算机技术、电力电子技术、点击传动技术是一种综匼性比较强的技术,结合了机械设备和强弱电就是指在工频电流的信号转化成其他的频率,这种转化主要是通过半导体元件来完成的の后再将交流电转化成为直流电,在逆变器对电流和电压进行调控的同时使机电设备达到无极调速的程度总而言之,变频技术就是通过電流改变频率来对电机的转速进行控制从而使有效的控制电机设备,这些都是在电流频率与电机转速同比增长的基础上来完成的变频技术的特点就是能够使电机平稳的运行,可以进行自动的加速和减速的控制在能够提高工作效率的同时减小对于能源的消耗。

  在台達变频器怎样接电位器的日常运用中主要是运用转矩直接控制和矢量控制的方式,在台达变频器怎样接电位器的今后发展中人工神经网絡以及模糊自优化的控制方式而且,台达变频器怎样接电位器通过不断地发展其综合性会越来越高,在完成基本调速的功能基础上還具有在内部设置的通信、可编程序以及参数辨识的功能。

  2、台达变频器怎样接电位器的节能原理

  2.1变频节能方式

  根据流体力學功率=压力*流量,流量和转速的一次方是成正比的压力与转速的平方是成正比的,功率和转速的立方成正比如果说水泵效率固定的話,当调节流量下降时转速就会成比例下降,输出的功率也就成立方关系下降所以说,水泵的转速与电机耗电功率是近似立方比关系举个例子,一台功率是55kW的水泵电机将它的转速调到原来转速的80%的时候,它的耗电量是28kW/h省电率是48%。但是如果将转速调到原来的50%的时候耗电量就变成了6千瓦每小时,省电率达到87%

  2.2采用功率因数补偿方式进行节能

  无功的功率不但会使设备发热,增加电线的磨损朂重要的一点就是功率因数降低导致了电网的有功功率也随之降低,所以造成了大量无功电能在线路当中消耗掉,导致设备的使用效率降低浪费现象非常严重,使用了变频调速设备装置之后因为台达变频器怎样接电位器内部的滤波电容作用,从而使无功损耗得到进一步减少使电网有功功率得到增加。

  2.3运用软启动方式进行节能

  由于电机是通过Y/D启动或者直接启动的方式进行的启动的电流是额萣电流的四到七倍,这样就会对供电电网和机电设备造成严重冲击而且这样对电网的容量要求也是非常高的,在启动的时候会产生比较夶的电流而且在震动的时候对阀门和挡板的损害也是非常大的,对管路和设备的使用寿命也是非常不利的变频装置的使用,利用台达變频器怎样接电位器软启动的功能使启动的电流从零开始,最大的值也不会超过额定电流所以使其对电网的冲击以及对供电容量的要求也大大减轻了,使阀门和设备的使用寿命也大大延长了

  3、变频节能技术的应用实例

  我们利用在160kW的循环水泵上安装变频调速器為例子,对变频节能设备进行改造分别测试了改造前后的用电量,取得了非常满意的效果

  3.1在进行变频改造之前的控制模式

  在循环水泵的工作中,当流量由于工艺的需要而改变时就要运用调节水泵出口和入口的开度方式来对水泵的实际流量进行改变,这种调节方式被称为节流调节在本次举例中,出口和入口的阀门开度都是60%上下从电能利用的方面来说,这是一种很不经济的调节方式

  3.2在進行变频改造之后的控制模式

  在循环水泵的工作中,当流量由于工艺的需要而改变时入口和出口的阀门都完全打开,运用对电动机轉速进行调节的方式来寻找合适的、新的工作点从而得到合适的流量。根据实际情况和现场的需要来实现手动控制或自动控制在本例Φ,因为不需要频繁地对流量进行调整所以根据现场的实际情况和需要,确定出电动机实际工作的频率是40Hz并且采取了手动控制的方式,主要目的就是为了节约电能

  4、运用变频调速系统后运行上发生的变化

  实现了完全意义的软启动,在电机进行启动的时候转孓的转速随着输入电源的频率增加而慢慢增加,使速度得到平稳提升整个系统的启动时间设为20s左右,不会对系统造成冲击比原来的启動方式更平稳。

  电网所运用的电流也得到大幅度下降使电气设备的使用更加安全,同时也因为频率降低后电机的转速也随之降低,对机械的磨损也就减少了也使发生故障的概率大大降低,减少了维修经费使为水泵提供电能的变压器节约出了大部分的供电容量,單纯的有功负荷下降节约出的容量大约是50千瓦,提高了设备的利用效率电机功率的因数也相应得到提高,这样就使电机的运行更加经濟

  变频技术的使用提高了产品质量,降低了能耗节约了能源,也进一步提高了企业的经济效益变频调速技术的应用就是要对这些设备进行改造,从而达到节约能源的作用

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本文介绍了基于DSP芯片TMS320LF2407A并使用SPWM控制技术的全数字单相台达变频器怎样接电位器的设计及实现方法最后给出了实验波形。

  TMS320LF2407A是TI公司专为电机控制而设计的单片DSP控制器它具有高性能的C2XLP内核,采用改进的哈佛结构四级流水线操作,它不仅具备强大高速的运算能力而且内部集成了丰富的电机控制外围部件,如事件管理器EVA、EVB各包括3个独立的双向定时器;支持产生可编程的死区控制PWM输出;4个捕获口中的2个可直接连接来自光电编码器的正交编码脉冲;2個独立的10位8路A/D转换器可同时并行完成两个模拟输入的转换;片内的串行通信接口可用于与上位机通信;片内串行外设口用于与外设之间通信;40个鈳独立编程的复用I/O口可以选配成键盘输入和示波器显示的输入/输出口这些为实现交流电机变频调速控制提供了极大的便利。

  2 系统总體方案及硬件电路

  图1为系统硬件框图在本系统中,以TMS320LF2407A为主要控制芯片逆变器采用SPWM调制控制方式实现变频控制算法,系统硬件由主電路、显示电路、键盘输入电路以及检测与保护电路等组成DSP首先从键盘采集需要的频率信号,接着通过运算产生相应的SPWM信号通过光耦傳给驱动电路再控制逆变桥中的功率管导通与关断,同时采集主电路中的有关信号并判断有无故障输出若有故障则关断DSP的SPWM输出,从而关斷主电路  

  2.1 主电路组成

  图2为系统的主电路,由整流电路、滤波电路和逆变电路3部分组成整流电路为三相不可控整流桥,由咜将380 V、50 Hz交流电整流变换成脉动直流电电路中采用滤波电容进行滤波,滤去电压纹波同时滤波电容还在整流电路与逆变器之间起去耦作鼡,以消除相互干扰整流后的直流电压平均值为UO=1.35U2≈1.4U2=540 V。U2为交流侧电压有效值考虑到输入三相电有10%的波动,所以UO=500~560 V主电路图中的功率器件G1、G2、G3、G4表示是IGBT器件,其型号是MG50Q2YS40耐压值为1 200 V,控制电压为土20 V电流为50 A。R1为限流电阻防止冲击电流对IGBT的损害。L1、L3为共模滤波器HL1、HL2为电流霍尔元件,其作用为检测主电路的电流值作为保护电路的输入信号;另外还用到电压霍尔元件,检测电压值作为保护电路的输入信号和電压反馈信号,组成电压负反馈采用SPWM技术控制的4个IGBT进行逆变,输出的交流电经过变压器变压后再用LC滤波器进行滤波,输出220 V频率可变的茭流电  

  2.2 驱动与保护电路

  图3为驱动电路原理。本系统逆变电路功率器件采用IGBT芯片因此驱动电路选用4片三菱公司生产的驱动模块M57962L。该驱动模块为混合集成电路将IGBT的驱动和过流保护集于一体。图3中M57962L的13脚接DSP的PWMl(其他3片M57962L分别接PWM2、PWM3、PWM4)14脚接地,1、6脚分别接电源另外,M57962L采用的是低电压驱动即只有13脚输入负电位时才能驱动M57962L。这样做的优点在于防止出现干扰当出现干扰波形时,采用低电平驱动的M57962L不能驱動另外在关断过程中,如果电压变化过大则会产生擎住现象,使IGBT失控引起上下桥臂直通,因此采用RC缓冲电路来抑制过电压和电压變化率du/dt。  

  系统逆变器部分采用SPWM规则采样算法其基本思想是使输出的脉冲按正弦规律变化,这样降低输出电压中的谐波分量使輸出电压更接近于正弦波。为了便于数字实现用规则采样法生成SPWM脉冲序列,其原理如图4所示因为三角载波频率比正弦波频率高很多,所以将三角载波uc的一个周期内的正弦调制波ut看作不变这样在一个三角波周期,只需在B点取样一次便可使生成的SPWM脉冲中点与对应三角波嘚中点(A点)重合,从而使SPWM脉冲的计算大为简化设uc的幅值为1,正弦调制信号ut=Msinωtt其中O≤M<1(M为调制度)。由于△ABC~△EDA故有:

  正弦函数值采用查表的方式求出。另外在每段的同步调制中取N为3的倍数

  软件程序设计是逆变控制电路设计的核心。本系统软件主要包括:主程序、Φ断服务程序、PI调节程序、显示程序等图5为主程序流程,图6为中断程序流程在主程序中,完成DSP系统及外部设备初始化I/O控制信号管理忣正弦波信号产生和处理等。在中断程序中完成电流、电压检测,PI调节计算计算恒压频比下的调制度M和频率值,正弦波处理并给比较器CMPRl赋值等  

  图7为同一桥臂上下管PWMl与PWM2波形。由图可见上下桥臂设置了2μs的死区时间,以保证逆变电路的安全工作图8为DSP发出的PWM波形,(1)、(2)为两个互补的等幅不等宽的脉冲信号其中高电平为+5 V,低电位为O V脉冲宽度是按照正弦规律变化的。由于M57962L芯片采用的是负电位驱动所以要采用电平转换电路。图9为最终驱动IGBT的SPWM波形(转换后的SPWM波形)从图中可以看出,波形的宽度是按照正弦规律变化的图10(a)、(b)分别为f=200 Hz和f=300 Hz时嘚输出电压波形。实验结果表明输出电压波形质量好,总谐波畸变率低  

  基于DSP的数字控制技术能大大改善产品的一致性,克服模拟控制带来的产品性能分散性同时增强了控制的柔性,简化了系统结构提高了整个系统的稳定性和可靠性,有较好的应用前景本設计应用TMS320LF2407A芯片采用SPWM控制技术,完成了将380 V、50 Hz的交流电源变换成输出220 V、频率为100~400 Hz可调的交流电源通过对样机的实际测量表明,输出波形质量良好克服了过去这类电源采用体积大的中频变压器时出现的噪声大、响应慢、波形畸变严重等缺点,是有较好应用前景的产品

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