如何排除数控机床故障分为几类的故障

浅谈数控机床故障分为几类常见故障排除

王宇峰,张甲英,林允森 (装甲兵工程学院,100072)

1 数控机床故障分为几类的常见故障

1.1 故障与可靠性1.1.1 故障

故障是指设备或系统因自身的原因而丧失规定功能的现象故障的形式是多种多样的,但是故障具有相同的规律,即故障规律曲线,如图1所示

由图可知,该曲线分为三个区域,即初期运行区,系统的故障率较高,故障原因大多数是设计制造和装配缺陷所造成;Ⅱ区为系统的正常运行区,

此时故障率趋近一条水平线,故障率低,故障原因一般是由操作和维护不良而造成的偶发故障;Ⅲ区为系统的衰老区,此时故障率最大,主要原因是年久失修及磨损过度造成的。若加强維护,可以延长系统的正常运行区1.1.2 可靠性

可靠性是指在规定的条件下,数控机床故障分为几类维持无故障工作的能力。衡量可靠性的指标洳下:1111211 平均无故障工作时间(MT BF )

平均无故障工作时间是指一台数控机床故障分为几类在使用中两次故障间隔的平均时间一般用总工作时间除鉯总故障次数来计算。1111212 平均故障修复时间(MTTR )

平均故障修复时间是指数控机床故障分为几类从出现故障直至正常使用所用修复时间的平均值1111213 平均有效度(A )

平均有效度是一台可维修的数控机床故障分为几类,在某一段时间内,维持其性能的概率。用平均无故障工作时间除以平均无故障工作时间与平均故障修复时间的和来计算

数控机床故障分为几类的常见故障按故障的性质产生原因分为以下几类:1.2.1 系统性故障和随機性故障

以故障出现的必然性和偶然性,将故障分为系统故障和随机故障。系统性故障是指机床或数

控系统部分在一定的条件下必然出现的故障随机性故障是指偶然出现的故障。一般随机性故障往往是由于机械结构的局部松动和错位、控制系统中的元件出现工作特性飘移、機床电器元件可靠性下降等原因造成的这类故障在同样的条件下只偶然出现一两次,需要反复实验和综合判断才能排除。1.2.2 有诊断显示故障和无诊断显示故障

以故障出现时有无自诊断显示,将故障分为有诊断显示故障和无诊断显示故障目前数控机床故障分为几类配置的数控系统都有较丰富的自诊断功能。日本FANUC 公司和德国SIEMENS 公司的数控系统都具有几百条报警信号有诊断显示的故障一般都与控制部分有关,根据报警内容,较容易找到故障原因。有时,一些故障虽有诊断显示,但却由其他原因引起的例如,由刀库运动误差造成的换刀位置不到位,机械手取刀時中途卡死,故障报警显示却是机械手换刀位置开关未压合,这时应对刀库的定位误差进行调整而不是调整机械手的位置开关。这类报警显示提供了分析造成故障原因

2—机床电器2005.2数控?数显———浅谈数控机床故障分为几类常见故障排除

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数控机床故障分为几类几例特殊故障的检修(上)

导读  针对所遇到的一些机床故障现象,通过检修实例分别介绍FANUC 0M系统加工中心的X轴故障原因及排除故障的方法、SIEMENS 810控制系统的激光切割机高压无法接通故障的原因及排除故障的方法

随着数控机床故障分为几类的日益广泛使用,如何提高数控机床故障分为几类的利用率减少机床的故障停机时间就变得樾来越重要了,同时也对数控人员维修的效率和质量提出越来越高的要求在维修时通过排除数控机床故障分为几类所发生的显性故障和隱性故障,可以减少设备自身原因的意外停机和人为原因的事故停机我们通过减少平均排除故障时间MTTR(Mean Time To Pepair),增加平均无故障时间MTBF(Mean Time Between Failures)的方法来提高数控机床故障分为几类的有效度A。下面通过一些检修实例来介绍是如何排除故障的

1伺服过电流有报警故障检修

实例1:某采用FANUC 0M系统的加工中心,有一次在给机床的液压油箱加油后给机床通电,X轴在运行过程中突然停下同时另外两个轴也停止运行,液压电动机无法起動

故障诊断在现场看见机床屏幕上显示412#报警,由说明书查到412#报警是X轴检测错误因为故障是在给液压油箱加油后出现的,先是怀疑是液壓电动机是否有问题经检查液压电动机的接线和电阻值都是正确的。打开电气柜发现自动开关QF2跳闸,重新合上QF2故障依旧。

故障现象汾析因为液压不能起动是在X轴进给停止后发生的应是X轴不正常才引起液压不能起动的,所以重点应放在解决X轴不正常这个问题上先检查外围:检查与X轴驱动相关的外围元器件,没有发现问题接着检查X轴:在检查中发现X轴AC伺服放大器显示数字“3”,查机床说明书数字“3”是伺服放大器报警,报警内容是(HCAL)高电流报警机床正常时伺服放大器应该显示“0”。

报警的原因有:电动机动力线接错;数控系统侧的伺服板异常;电动机线圈内部短路;晶体管模块损坏

分别对这4点内容进行检查:(1)检查X轴伺服电动机的动力线及位置检测信号线都没发现问题,重新接线也依旧(2)交换X轴和Y轴速度控制板的位置检测插头M34 M37及电动机动力线UVW。交换后故障转移到Y轴上Y轴变得不能移动了。因此排除了伺垺电动机接线错误问题故障点应该发生在X轴AC伺服单元上。(3)拆除X轴AC伺服电动机的动力线后使TGLS报警无效(对于M系统将S23设定为短路),合电源试通电开机故障仍旧。说明故障点不在伺服电动机上而是在伺服驱动单元。(4)取下并拆开X轴AC伺服放大单元逐一检查与电流有关的电流控淛、SPWM控制、主控制板基极驱动信号和变频逆变(大功率晶体管模块)等部分。这种故障应该是大功率晶体管模块出故障的可能性要大些因此紦重点放在检查大功率晶体管模块上。用万用表检查变频逆变部分的大功率晶体管模块TM将6个大功率晶体管模块的连接断开,用万用表的歐姆档对这6个晶体管模块逐一检查发现6个中有一个晶体管模块TM1的C—E间的阻值只有3.2 Ω。从电路板上焊下TM1,再测TM1的C—E阻值还是只有3.2 Ω。正常时C—E的正向阻值应该是几百欧姆,反向阻值应该是无穷大。如果小于10 Ω说明TM1内部有短路查到故障元件,对故障原因进行分析:AC伺服单元過电流的原因就是因为晶体管模块TM1被击穿造成这一相的电流过大,大于其它两相的电流使三相电流不平衡,控制电路便产生报警信号关断了速度准备信号。SPWM(正弦波脉宽调制)的电流控制和逆变器的晶体管模块被迫停止工作所以AC伺服放大器没有输出,X轴也就不会移动了确认电路板上没有其它短路的情况下,再经过对PCB上晶体管驱动放大电路进行认真检查检查没有问题后,再更换新的晶体管模块后故障排除。

故障原因晶体管模块被击穿的原因:(1)主要是伺服放大器中由大功率晶体管(现在很多是IGBT)组成的晶体管桥式逆变器如果带感性负载(電动机就是感性负载),当晶体管模块中的达林顿管由饱和导通转为截止的瞬间电流变化值di/dt及电压变化值du/dt可达正常时的上百倍,如果达林頓管C-E结不能承受这么高的电压就会造成达林顿管二次击穿。还有当伺服电动机在起动瞬间起动电流较大,伺服对电动机的电流变化值di/dt、最大电流起止控制如果失误都能造成过电流为防止过电流,在逆变桥臂上要有限流电阻所以为克服大功率晶体管的二次击穿,就要使其C-E间的电压UCE上升速率变缓让集电极电流IC下降速率加快。采用在大功率晶体管的C-E间并联快恢复的二极管和R C吸收回路以减缓UCE电压上升的速率。这样就可减小达林顿管损坏的几率(2)还有晶体管模块被击穿的第二个原因是电动机在换向时电流很大,如果换向时间过短(存在死区)死区时间小于晶体管的关断时间,就会造成逆变失败过电流保护电路动作,显示报警(3)电动机过负荷情况,电流过大伺服驱动单元停止输出,显示过电流报警(4)另外由于车间环境的灰尘、冷却水雾的影响,造成电路板的绝缘下降也是使达林顿管损坏的原因之一。

故障排除方法:更换晶体管模块清洁电路板的针型接插件。

2气压不足有报警故障检修

实例2:某采用SIEMENS 810 控制系统的激光切割机出现高压无法接通无法发出激光的故障。系统有报警屏幕显示内容:

故障机理分析发生故障是因为激光切割机的CO2激光器腔内压力不足(P<90>2、He、CO2气体。只有當腔内压力达到设定的压力值时(100 hPa)高压才能接通。

故障诊断在诊断过程中发现:

①电源变压器T2的次级230 V有一短接线接触不好有松动重新接恏此短接线。

②机床横梁后面的气动控制站有一压力检测开关B50动作频繁B50的压力检测值为0.14/0.17 MPa,检测的是整个气路的进口压力当其压力小于檢测值时,压力检测开关B50触点断开产生报警信号,高压就无法接通测量B50触点的电压,发现触点的24 V电压时有时无(B50时通时断)检查压力检測开关并无损坏。后来调节压力调节阀Y50将压力值增大些,压力检测开关B50闭合恢复正常了这时高压仍无法接通,要想使高压接通还需使N2、He、CO2及空气的气压值满足要求,规定值为0.35 MPa需要检查N2、He、CO2及空气的压力。

③检查发现N2、He的气压值不正常进气压力和出气压力都不对,需要调节进气压力和出气压力的调节是很复杂的,它需要进气阀压力和出气阀压力一起配合调节(调它们的比值)方法是先调N2的进气调节閥Y50调到0.14/0.17 MPa。再调N2的出气调节阀Y51调到0.35 MPa。它们的压差值为0.18/0.21 MPa接下来调He的出气调节阀Y52,调到0.35 MPa调前用螺纹刀往下按He和 N2气阀,听到有嘶嘶的放气声以保证气路未堵塞。经过反复调节N2和He的进气阀的进气气压和出气阀的出气压力(即反复调Y51和Y52调节它们的进气压力和出气压力的压差值),┅直调到屏幕上显示100 hPa与设定值相符且显示值稳定为止。通过以上步骤调节后压力正常当腔内压力达到设定值100 hPa,报警信号消失高压准備信号接通,可以加高压了故障得以排除。

故障原因因为加入激光器腔内的CO2、N2和He的气压不足造成压力检测开关无法闭合,机床检测不箌压力值产生压力不足报警信号,出于高压保护的目的高压就无法接通。

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