我这个cpu针脚断了是断了,还是怎么了?这个情况还能用吗,还是叫人维修好点?

刚刚买的z370 pro4主板,针脚装cpu时弄断了几根,请问是联系华勤售后还是,淘宝供应商花钱维修呢_图拉丁吧_百度贴吧
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刚刚买的z370 pro4主板,针脚装cpu时弄断了几根,请收藏
刚刚买的z370 pro4主板,针脚装cpu时弄断了几根,请问是联系华勤售后还是,淘宝供应商花钱维修呢?
有没有人啊
盼星星盼月亮,好不容易盼来这么个结果,呜呜呜
怎么弄断的 在用钢丝球刷cpu插槽吗
咋断地,我就想知道
我的还没到…两天没发货
人为不保,靴靴
大力出奇迹
先联系淘宝看能不能给修,不行就送最近的华擎售后点。。。
楼主我想知道后续
登录百度帐号从入门到放弃,我的自制小四轴之路......
四轴飞行器,又称四旋翼飞行器,简称四轴、四旋翼。四轴飞行器的四个螺旋桨与电机直接相连,通过改变电机转速获得旋转机身的力,从而调整自身姿态。
四轴的叶片转速极高,有一定的危险性,一般不能在室内飞,特别是在调试过程中更加不稳定,轻则炸鸡撞坏物品,重则伤到人。
我做四轴的主要目的是为了学习飞控算法,这个过程肯定少不了调试,为了安全,我选择做一个小一点的,手掌那么大的四轴,叶片的威力比较小,价格也便宜,即使摔坏也不心疼。
这种小四轴一般采用PCB做机架,用720空心杯电机代替无刷电机,用MOS管代替电调,电池采用3.7v锂聚合物电池(尺寸跟手机电池差不多,但是放电电流要大很多),遥控用2.4G无线模块,或者用蓝牙连接手机,成本100左右,续航时间大概6-7分钟,遥控距离在10米以内。
四轴上最重要的就是飞控,所以第一步:选择飞控。
市面上有许多现成飞控,也可以自己用电子元件做一个分控。有很多有名的开源飞控,例如KK,QQ,匿名,MultiWii/MWC,APM/PIX等。
KK、QQ飞控功能较少,只有基本的四轴飞行功能,甚至不支持GPS。
匿名飞控是国内新出现的飞控,功能比以上两个要多,价格也要贵很多。
MultiWii/MWC飞控是基于arduino的,支持GPS,能路线规划,在线调试。
APM也是基于arduino的,功能更为齐全,硬件也更为复杂,飞控中有两块单片机,分别执行不同功能。APM已将arduino的性能开发到极限,于是有了升级版PIX,从arduino转到了STM32,处理速度提升了10倍,同样用了两块不同型号的STM32协同运作,是目前已知的最好的开源飞控。
我打算自制飞控,选用我比较熟悉的arduino作为主控芯片。APM硬件结构太复杂,因此选择了MWC飞控。
这里说一句后话,如果打算学习飞控算法,还是选择简单的开源飞控比较好,MWC和APM/PIX都太复杂了,初学者并不能看懂这些代码,另外推荐用STM32芯片,arduino的标准库中并没有时间中断,要实现飞控的功能需要了解arduino更底层的知识,不会比想象中更简单。
搜索各种MWC的资料,查找需要的零件:
轴距12.2cm
3.7V 600ma
空心杯马达
锂电池对接头
红黑正反桨
锂电池充电线
给锂电池充电
ATMEGA328P
mpu6050/GY-521
肖特基二极管
HC-05/HC-06
控制电机电源
包括备用件总共120元,比买现成的小四轴要稍贵一些,毕竟量产能降低成本。
我选用了arduino nano作为主控,体型还是有点偏大,用arduino mini更好。选择nano是因为其带自身带有USB接口,可以直接用USB接口下程序,而mini要用下载器。
事后发现更好的选择是mini Leonardo,nano和mini的芯片型号都是ATMEGA328P,只有一个串口,nano的USB是用另一块芯片转串口,不能跟串口同时使用,下载程序时要把跟串口相接的元件断开,而Leonardo的芯片型号是ATMEGA32U4,自身带有USB和串口,互不干扰。官方的Leonardo板型是跟UNO一样的,国内的厂家则把Leonardo做成了mini的板型,而且带有USB接口。值得注意的是,不确定飞控是否支持Leonardo,因为Leonardo的串口名是Serial1,而nano的串口名是Serial,可能需要修改代码。
不要用低功耗的蓝牙4.0模块,低功耗的蓝牙的传输速率不够,数据会阻塞,有很大的延迟。
HC-05 与 HC-06的区别是 HC-05 可以做主机,也就是可以用 HC-05 连接其他的蓝牙模块,而 HC-06 只能作从机。四轴上的蓝牙只做从机,HC-05 和 HC-06都可以用。
机架用的是淘宝已经做好的PCB,上面不能贴元件。
电机是7mm*20mm的空心杯电机:
选完零件后,MWC如何用呢?MWC不仅支持四轴,还支持六轴,还支持三轴,该如何把MWC配置成四轴模式,并且是空心杯四轴?
这是MWC的官网:http://www.multiwii.com/
这是MWC的中文网:http://www.multiwii.cn/
然而把这个网站看完之后,并不非常明白如何使用,胡乱摸索之后总结如下:
首先去googlecode下载源代码:https://code.google.com/p/multiwii/(需要翻墙)
或者去github下载源代码:https://github.com/multiwii/multiwii-firmware
在googlecode下载的文件里除了源代码还有电脑端的上位机,github只有源代码。
下完源代码之后,会看到一堆文件,初学者肯定会被吓一跳,其实,只需看config.h这个文件,通过注释或取消注释其中的代码配置飞控的模式。
config.h里全是英文说明,没过四级的同学要头大了,还好有万能的网友已经翻译了。
这里面的代码也非常多,如果只做空心杯小四轴的话就看我提取的关键点吧。(行数是原配置文件的行数)。
define QUADX
设置成x四轴模式
define MINCOMMAND 1000
电机最小命令,如果解锁后电机转速太快,减小这个值
define I2C_SPEED 400000L
设置I2C速率为400K,用于mpu6050
//#define INTERNAL_I2C_PULLUPS
I2C内部上拉,gy系列自带上拉,保持默认注释
define GY_521
启用GY_521传感器
define FORCE_ACC_ORIENTATION(X, Y, Z)
设置传感器方向,如果传感器的安装方向跟四轴方向不同则需要设置
define PID_CONTROLLER 2
选择PID算法,1是老算法,2是新算法
define ONLYARMWHENFLAT
阻止飞行器倾斜时解锁
define ALLOW_ARM_DISARM_VIA_TX_YAW
设定解锁方式,默认YAW解锁,另一种是ROLL解锁
define SERIAL0_COM_SPEED 115200
调整串口速率,一般默认
define GYRO_LPF_256HZ
低通滤波器的频率,保持默认
define THROTTLE_ANGLE_CORRECTION 40
油门随着角度补偿,防止倾斜时高度下降
define HEADFREE
无头模式,要给四轴配上指南针,四轴的前方保持为四轴到手机的连线方向
define GYROCALIBRATIONFAILSAFE
连续的陀螺仪校准,如果在校准时被移动会自动重校准
define FAILSAFE
失控保护设置,启用
define INFLIGHT_ACC_CALIBRATION
飞行时加速度计校准,能让四轴稳定在一定区域内
define DEADBAND 6
在摇杆中点周围引入一个死区
define BUZZER
蜂鸣器设置,没有添加蜂鸣器,保持注释
battery voltage monitoring
电池电压监控,我没有用这个功能,跳过
define EXT_MOTOR_RANGE
用于空心杯电机,要启用
define MOTOR_STOP
当油门命令在低位时电机停转,按个人需要配置
配置完后,用arduino IDE打开 MultiWii.ino ,将程序上传到arduino nano。
各元件与arduino nano的连接:
THROTTLE/PPM
D2、D4、D5、D6、D7是PWM遥控器针脚,我是用蓝牙接手机遥控,所以不需要接。
arduino nano的硬件资料:http://kb.open.eefocus.com/index.php?title=Arduino_Nano
在面包板上连接电路测试:
我只接了nano、mpu6050和蓝牙,电机用四个LED代替。
如何用手机遥控四轴?
下载手机端软件,MWC只有安卓端的软件,从这个网站下载:http://www.multiwii.com/wiki/index.php?title=Mods
用安卓遥控需要用到的软件是MultiWii EZ-GUI,要android4.4以上的系统,这个软件要到google play storm下载,一般国产手机没有google play storm,如何下载google play storm自行百度。
EZ-GUI如何用?
打开软件后第一页是四轴的仪表盘,能检测四轴的各项数据
第二页是对四轴的各种设置
第三页是对EZ-GUI的设置
用手机的蓝牙连接HC-06或HC-05后,到EZ-GUI第三页进入【设置】,【SELECT BT DEVICE】选择蓝牙模块,然后点红箭头,后面的默认红箭头。
然后到首页点右上角的【连接】,注意MPU6050要连上arduino nano,不然连接后会报错。显示连接成功后,把飞行器放在水平地面,到第二页进入【校准】,点击【加速度计标定】,等待校准完成。如果有磁力计还要磁力计标定。
之后就可以遥控起飞了。到第三页,进入高级设置,进入【MODEL CONTROL】
然后就会看到这样的界面:
右上角设置,可设置各滑块的功能,THROTTLE是油门的意思
四轴一开始在锁定状态,把油门调到最低,YAW到最右,保持一会儿就会解锁,然后就能飞了;把油门调到最低,YAW最左,将会上锁。(在网上某些地方把飞机可以飞的时候称为”锁定”,不能飞的时候称为”解锁”,不知是翻译错误还是国外的思维方式不一样)
我把各种元件插在面包板上,用LED代替电机测试,解锁后,LED由灭变成亮,通过控制油门或方向,可以看到LED的亮度会发生变化。
这些是要用到的元件,以洞洞板作为基板固定所有的元件,然后用螺钉把洞洞板与机架连接。(当然洞洞板需要裁剪,只用一小块)
空心杯电机驱动电路:
SI2302的内部电路图:
这幅图是crazyflie飞控板的电机驱动电路原理图,同样适用MWC飞控,肖吉特二极管BAT54用ss34替换(只要满足电压和电流以及通断时间就行,ss34远远大于需求,只是因为跟MOS管在同一家店所以买了-_-),场效应管pmv31xn用SI2302替换。因为忘记买贴片电阻,只好用普通电阻代替,这占了很大一部分面积。
场效应管是用电压控制电流,作用跟三级管类似(三极管是用电流控制电流),相比于三极管,场效应管体积更小功率更大。
肖吉特二极管的作用是续流。电机是电感元件,有阻碍电流变化的特性,控制电机转速的方法是用PWM信号控制场效应管的通断,当场效应管断开时,电机两端会产生极高的感应电压击穿场效应管,加上二极管后,电机的电流会通过二极管保持流通,防止电机产生过高的感应电压。
为了防止电机引起的电流波动干扰到arduino,我在arduino的电源处接了一个220uF的钽电容。(其实没什么卵用!)
下图是焊接完后的背面,白色的是控制线,黑色和红色的是接电机的线。电机驱动电源部分要接一个拨动开关,防止arduino nano上电时不受控制的转,也用于失控时给电机断电。
这是焊接完后的效果。不用在意MPU6050的方向,飞控里有一段代码,可以配置任意方向的陀螺仪、加速度计和指南针。(桨买错了,应该一黑色正桨一黑色反桨,一红色反桨一红色正桨,通过颜色区分四轴的前后)
飞控板与机架的连接,在洞洞板上打了两孔用螺丝固定在机架上,用两个螺母把洞洞板垫高。
这是背面,电池将贴在这里。蓝牙模块并没有焊在洞洞板上,而是由那根灰色的线单独接出,并用可拆卸连接头(例如杜邦头或其他)连接蓝牙模块,这是因为蓝牙会占用COM口,影响上传程序。电源供电是将3.7V的电压直接接在arduino的5V端口上,实验证明可以正常运行。
电机用焊锡跟机架焊上,为了加固,我又在电机背面打了一层热熔胶。
这时还不能飞,因为MPU6050的方向不是正确方向,需要修正方向。
取消config.h中204~206行的注释,将程序上传到arduino,打开MultiWiiConf.exe看陀螺仪和加速度的值,然后根据情况替换ROLL、PITCH、YAW或改变正负。左下角的ACC是加速度,GYRO是陀螺仪,MAG是指南针。
按下图所示的方向旋转四轴,加速度计相应的值会增大,陀螺仪的值为正数。(后来再看这图总感觉不对,Yaw,Roll,Pitch总得符合左手或右手定律吧,但是当时测出来就是这样。)
为了防止看不懂图,再用语言说一遍:
使四轴的前方与你的前方一致;
当四轴水平放置,ACC的Z值最大;
当四轴向右翻滚90度,右侧朝下,ACC的ROLL最大;
当四轴向前翻滚90度,头朝下,ACC的PITCH最大;
当四轴水平顺时针旋转,GYRO的YAW为正数;
当四轴向右翻滚,GYRO的ROLL为正数;
当四轴向前翻滚,GYRO的PITCH为正数;
指南针我没用,所以不调。
每调整一次,重新上传一次程序,再观察是否正确。全部调完后,看MultiWiiConf中右下的四轴仿真图,如果仿真图的转动方向跟实际方向一致并反应迅速,则全部正确;如果转动方向跟实际方向不同,则GYRO的调整存在错误;如果转动方向跟实际方向一致,但是四轴静止时,仿真图仍在缓慢转动,则ACC调整错误。
终于,将要迎来起飞的时刻!
但是,把四轴解锁,电机开始转,提高油门后四轴就失控了,电机一直狂转,跟手机的连接也断开了,还好加了开关和失控保护,电机转了一会就自动停了。
也许是电机干扰了蓝牙通信,不得而知。
而且感觉四轴有点太重了,用称不太精确的测了测重量,总重量70克。不知道这个重量是否能飞,比淘宝买的四轴要重很多。
桨的颜色是用来区分四轴的前后的,所以要红色各一正桨反桨,黑色各一正桨反桨。
一定要注意电源滤波,只加一个钽电容并没什么卵用,要学学电源滤波的知识。
要注意电池的重量,加大电池容量不一定会提升续航,毕竟电池重量也增加了,而且有可能飞不起来。
arduino最好选用leonardo的mini版型,leonardo自带USB接口,所以有两个串口,蓝牙和上传程序互不干扰。
arduino要选用3.3v的版型。
用洞洞板做四轴不太靠谱,太难焊接,而且焊锡走线增加了太多重量。洞洞板与机架固定用的螺丝也占了很大重量,不如直接做成机架与飞控一体的。
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一辆解放J6P牵引车,配锡柴CA6DL2-35E4发动机,EDC17CV44的ECU,发动机无法起动。钥匙拧到START档位,起动机不转。下图是锡柴EDC17CV44和起动相关的部分电路图:
大家在看和起动相关的电路时,应该看哪几个点?
1)看ECU的供电和搭铁是哪几根,接到ECU是哪几个针脚,供电线是常电还是非常电,供电是直接从电瓶拉过来的,还是经过了继电器、开关等;
2)看影响发动机上电、起动、熄火的几个开关的针脚,以及线束的接线方式。如钥匙开关T15(有些诊断仪翻译为ON档开关)、起动开关T50(有些诊断仪翻译为START档位开关,有些则翻译为输入端子50等)、离合开关(是否踩下离合)、空档开关(是否在空档)、副起动开关(车子起动开关)、副停止开关(车下停止开关、应急停止开关等);
3)看看和上电以及起动相关的继电器是怎么控制,怎么工作的,如主继电器、起动继电器、空档继电器等。
对于图示电路图:
ECU供电线K01/K03/K05(常电),负极线K02/K04/K06;
钥匙开关T15针脚K88,起动开关T50针脚K35,离合开关K15,空档开关K19,离合开关和空档开关有K68供电;
起动继电器的控制针脚为K29和K71,其中K29是ECU内部输出的24V电,要想控制起动继电器吸合,只需要拉低K71即可。
起动机不转的可能性有很多,小轨列举几个常见的:
1)ECU没有接收到起动信号,即K35没有接收到到24V电;
2)起动信息不正常,如空档开关状态,保护开关状态不正确;
3) ECU故障,不能控制起动机继电器;
4)起动继电器控制线路故障,起动继电器不受控制;
5)起动继电器被控制系统故障,起动机电路无法接通;
6)起动机故障,起动机无法转动。
读取故障码如下:
这个ECU内部执行器控制继电器是什么呢?
这里就不卖关子了,直接告诉大家。对于EDC17CV44/CV54,ECU内部执行器控制继电器0,也叫主继电器0,就是指K29/K68/A45这三个针脚出来的线;SCG就是短路到地的意思,电压变成了0V;SCB就是短路到电源的意思,短路到电源一般影响不大。
正常情况下,刹车开关有两个:一个主刹车,一个副刹车。主刹车是常开开关,副刹车常闭开关。不踩刹车时,主刹信号电压为0V,副刹开关信号为24V。踩了刹车正好相反。参考电压如下图(仅针对于锡柴EDC17CV44/CV54,不同项目存在差异):
报出刹车信号不可信,就是ECU监测到主副刹车同时为24V或者0V。
结合电路图、故障码以及故障分析,可以基本把故障点定位在起动继电器的控制端85、86存在故障。
钥匙上电,断开起动继电器,测量K29输出为0V,K71输出电压为3.5V;正常情况下,K29的输出电压为24V,K71的输出电压为3.5V。
K29的24V输出是从ECU内部出来的,难不成ECU出故障了?
于是对调ECU,这台车子的ECU装到同型号的发动机上,一切正常;另外一个原本正常车子的ECU装到这台发动机上,就出现同样的问题,因此不是ECU的问题,问题可能出在线束上。
鉴于同时有刹车开关的故障,首先检查刹车开关的线束,发现刹车开关线束短路到地。修复线束后,试车,读取故障码,系统正常;万用表测量K29电压,24V正常;打车,起动机转动,一切正常。
那么刹车开关是怎么影响到起动的呢?请看电路图:
主刹和副刹开关由K68供电,刹车开关动作,对应的针脚就接收到不同的电压信号。
刹车开关的线束如果短路到地,就会造成供电线K68电压变成0V。
K68的电压变成0V,怎么会导致K29电压变成0V呢?实际上K68和K29是相通的,各位可以用万用表去测量确定下。
说到这里各位明白这个故障是怎么回事了。那么K68和K29是什么东西,出问题怎么去查呢?
主继电器是什么?
我们这里指的主继电器可不是指线束上接到那个主继电器,而是ECU内部的一个输出。大家在看故障码时,如果是12V系统的小车报出主继电器相关故障,一般是指ECU外面,接在线束上的主继电器,如下列故障码:
如果是24V系统的大车报出主继电器相关故障,一般是指ECU内部的24V电压输出,如下列故障码:
主继电器就是从ECU内部出来的24V电源,给执行器、开关、继电器或者指示灯等供电的。
报出主继电器相关的故障,首先咱得了解,这个主继电器都是哪些东西,下图是常见的几块ECU的内部主继电器:
主继电器有些ECU也翻译为执行器供电继电器,其实就是ECU内部的24V输出。从上图可以看出ECU的主继电器不止一个针脚,有些则包含多个针脚,这些针脚是相通的。
拿锡柴EDC17CV44的电路图来说吧,在外面看K29/K68/A45是三个相互独立的针脚,实际上在内部是相通的。
常见的故障码如图:
主继电器与地短路这个故障时怎么报出来的呢?
正常情况下,钥匙上电后,ECU的主继电器即输出24V (23V~28V)电压;如ECU监测到该条线束的电压变为0V,就会切断24V输出,同时报出对地短路的故障。
这个故障有什么影响?
假设从K68出来这根线短路到地了,那么会有什么影响呢?
首先,K68下面接的这么多开关、继电器没有了信号来源,无法正常工作;
其次,与K68相通的K29以及A45下面接的这么多执行器、继电器以及开关也是无法正常工作的。例如K29下面接了一个起动继电器,这个起动继电器是无法工作的。
如果是主继电器下面某个开关或者继电器短路到地,会有什么影响呢?拿预热继电器短路到地来看,造成的影响也是一样的,会导致整个主继电器下面所有的开关、执行器、继电器等都无法正常工作。
故障详细指南
之前说过,电路排查的思路就是“源头查起,逐一累加”,主继电器故障也不例外。
主继电器是从ECU内部出来的,因此源头就是ECU。在排查故障之前,要确认ECU的供电以及搭铁线束没有虚接、短路、开路、接触不良等等,防止干扰判断结果。
这次我们以EDC17CV44的主继电器0与地短路为例,和大家讲解。
1、如果报出主继电器0对地短路故障,而且是清不掉的当前故障,此时,您用万用表破皮测量K29/K68/A45任意一根线束的电压,电压一定不是24V,先确认故障。
2、确认源头。断开该主继电器所有的针脚,然后单独测量ECU的输出是否正常,或者读取故障码。注意一定是断开所有连接,不然判断可能出问题。如果这个时候,ECU输出电压异常,或者故障码不变,则ECU自身故障;否则进入下一步。这里唠一句,在电路图上,断开连接很简单;如果您有跳线盒,断开线束也很简单;实际在维修过程中,断开某几根线束,除了剪断线束,其他几乎是不可能的。
3、逐一累加。逐一累加,就是一点点的加影响因素,直到故障发生,故障发生时,累加的因素就是故障点。
1)首先,把K29的线束接上,在K68(或者A45)测量电压,或者读取故障码。如果电压异常,或者故障再现,表明接上的K29以及下面的开关等存在故障;如果正常,进入下一步。
2)接上A45线束,在K68测量电压,或者读取故障。如果电压异常,或者故障再现,表明接上的A45以及下面的开关等存在故障;如果正常,则表明K68以及下面的开关等存在故障。
4、假设通过上述方法判断出是A45以及其下的线束故障,接着继续排查,看看具体是那条线那个件导致的。排查思路一样——源头查起,逐一累加。
1)源头查起。断开风扇执行器和减压阀,在K29(或者K68、或者破皮测量A45)端测量电压,或者读取故障码。如果电压异常,或者故障码再现,表明是A45这根线出问题了,尝试检查线束或跳线解决问题;如果正常,进入下一步。
2)逐一累加。接上减压阀线束,在K29(或者K68、或者破皮测量A45)端测量电压,或者读取故障码。如果电压异常,或者故障码再现,表明是减压阀线路出问题了;如正常则表明风扇执行器线路出问题。
主继电器故障就这么查,尤其对于刚入门的泵友,过程虽然繁琐,但是能排查到所有可能点,不会造成遗漏。对于这类故障,大家要培养 “根据不同的测量结果,判断故障点”的能力。
泵友们还有更好的妙招吗?欢迎给小轨留言,和大家分享。
更多共轨之家技术原创请点击:
共轨之家独家原创,
未经允许不得转载!
08/30 07:32
很多泵友给共轨之家留言说关于电路的排查我们分享的太少.其实,在信息工具-故障代码查询模块里,几乎所有的故障码都会有详细图文指南的链接,您点击进入就可以查看详细的电路排查方法: 共轨之家独家原创,版权所有,转载请注明出处! 本期共轨之家精选了3个典型电路故障,希望对泵友们有所帮助! 案例 1 钥匙关掉后 发动机不能熄火 车型:解放J6车: 行驶里程:390公里: 发动机型号:锡柴CA6DM2-39E4发动机: 燃油喷射系统:BOSCH的EDC17系统: 故障现象:钥匙门由ON档打到ACC档时,发动
08/29 00:06
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05/16 10:06
共轨导读 有一类故障,不管您是活跃于维修圈的老前辈,还是刚刚跨入电控维修的新泵友,只要是搞电控维修的都见过,每天都见.例如诊断仪上读取到的&XX信号电压超上限.XX信号电压低于下限,或者XX电压过高.XX电压过低&,这类故障我们统称为信号超限故障.故障码中的&电压&指的是信号电压,而非供电电压.这类故障的故障机理是什么,报出故障怎么查,且听小轨娓娓道来. 案例解析 案例一 一辆江淮帅铃皮卡,配江淮HFC4DA1-2C发动机,该发动机达到国四排放,配博世EDC17C5
01/09 22:08
共轨导读 发动机无法启动是常见的故障现象之一,该故障说简单也简单,说复杂也复杂,本期小轨带大家去见识下电路故障导致的无法启动的故障案例,深入剖析起动原理,&起动君&,我们来哒,赴您不邀之约,咩咩咩! &云中鹤& 执笔小轨是武侠迷,喜欢豪情壮志,快意恩仇的江湖,近期小轨斗胆以招式见英雄,以英雄论江湖.金老(金庸)的&天龙八部&中有四大恶人(段延庆.叶二娘.南海鳄神.云中鹤),受影视剧影响,小轨最为羡慕&云中鹤&,因为他轻功好啊,来去自如
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共轨导读 案例详解 一辆解放J6,配锡柴CA6DL2-35E3发动机,配EDC7电控系统,CPN2.2高压共轨油泵,喷油器总成.目前的故障现象为:起动发动机,能打着,着一下,立马熄火. 12 故障分析: 这种故障现象,大家应该接触过很多,原因各式各样,笼统来看,有以下种可能性: 1)ECU供电或者搭铁线接触不好,打着就熄火. 2)对于小车,主继电器故障以及计量单元电路故障,也会出现这类问题.小车的计量单元多为常闭的,其供电一般从ECU主继电器后取电,如果主继电器接触不好,或者
06/15 03:24
共轨导读 在 维修中,我们经常会碰到一些ECU故障,或者发动机控制单元故障,或者控制总成故障等,总之从故障解释看,和ECU自身相关.关于ECU故障,这类说法很常见,诊断仪.故障码表等说法各异.鱼龙混杂,都指向ECU本身故障.见到这类故障,大家一般都是更换ECU,实际上这种处理方法往往不是最优方案.且听小轨慢慢道来. 案 例解析 一辆桂林大宇大客车,配玉柴YC6J220-30发动机,该发动机配的ECU为博世EDC7UC31. 钥匙上电,车辆自检异常,故障灯亮,发动机无法起动: 有时可以起动,在行驶
09/21 11:38
共轨导读 诊断仪是电喷维修的一个必备工具,有些泵友不止一个,多的备有十几个,不同诊断仪的功能略有差别,但功能大同小异.说到诊断仪的功能,大家用的最多的无非这三个:读故障码.清故障码.读数据流:实际上诊断仪开发的功能可远不止这些,如功能测试.动作测试.匹配设置等,用好这些功能,可以使我们的维修技能以及维修效率大大提升. 实战案例 一辆解放J6,配锡柴CA6DM2-39E3发动机,ECU为博世EDC7UC31,目前故障现象为:打车,起动机转动,但是发动机不着火.连接诊断仪读取故障码: 在诊断仪上读取
07/18 19:53
共轨导读 师傅们,一次性回收了这么多喷油器,是不是正在为批量测试和修复而犯愁呢? 哪些喷油器可以直接拆卸? 一支一支上台架打油量? 太low,太废工时了! 今天小轨手把手教大家一个妙招:不上台架,10秒钟判别喷油器的阀组件座面是否磨损失效. 理论原理 在解密妙招之前,先和大家研究一下喷油器的结构. 下图是博世喷油器CRIN2和CRI2.0/2.2的结构图.图中绿色实线箭头路径所指,是喷油器电磁阀不通电的情况下,燃油向电磁阀端泄漏的流向. 高压燃油从高压进油口进入喷油器体内,流经高压油道.环形腔体
09/18 02:30
共轨 导读 01 ECU故障我们之前聊过很多,有自身故障(设计.制造.缺陷件),有外部原因导致的烧ECU(用电窜线乱接.焊接.进水锈蚀).我们知道过载的反向电压进入ECU,会对ECU产生冲击,但是这个冲击会有一个过程和不确定性:在同样的冲击下,有的ECU可能很快就失效,有的则可能坚挺很长时间不出故障.个中缘由,涉及到电子冲击量和芯片承受能力等复杂理论,再深入的小轨也不懂.本期也很新奇,一言不合就烧ECU,一声抱怨言都来不及说,可当真有点受不了.让我们来听听是怎么个事吧! 案 例 详 解 一辆江淮

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