三凌系统海天加工中心三菱系统刀库重新设置E05无法接受是什么意思

请问各位海天加工中心三菱系统刀库重新设置大神 三菱m70的系统。 没有刀库的版本 在程序走到一半的时候刀磨损比较严重。 有木有什么办法可以中途换刀对刀接着走的辦法


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故障现象1. 在车螺纹时出现乱牙

车螺纹时是主轴旋转一圈,伺服轴(Z轴)前进一个螺距如果发生乱牙,必定是主轴或者伺服轴出现问题.

该车床的主轴是由变频器驱动主轴实际转速是由一接在主轴上的编码器检测并接入数控控制器内.仔细观察数控显示器屏幕,观察到主轴实际转速值与指令值不符實际值小于指令值,而且实际值不断的跳动.

"主轴实际转速的不稳定"会是造成乱牙的原因吗又是什么原因造成了"主轴实际转速的鈈稳定".呢?

  经过对这台设备仔细观察该主轴有一台55KW的变频器驱动,功率很大变频器的二次谐波对电子仪器都有影响,这台车床的主轴用变频器与主轴编码器之间距离很小又没有任何屏蔽防护措施.于是要求厂家将变频器控制柜移开足够远的距离,同时对主轴編码器加以屏蔽措施.经过以上处理再在显示屏上观察主轴实际速度,实际速度已经与指令速度一致并且无跳动.再试车螺纹,无乱牙现象.这一次故障处理表明了变频器对编码器及系统的影响值得充分注意.

故障现象2.   在手轮模式下一旦摇动手轮,其对应的伺服軸就乱走更奇怪的是,在停止摇动手轮时该轴还继续移动,几乎造成事故.

在调试另一台装有变频器的大型立车时出现了以上故障現象。

对于这种故障*判断是手轮有问题,但更换手轮后仍然出现同样现象.于是怀疑附近有大的干扰源存在经检查,该立车配有大型變频器而且变频器控制柜与数控系统控制柜并排安装.而变频器正是大干扰源.于是要求厂家将变频器控制柜移开足够远,做好接地和屏蔽.经过以上处理.手轮运行恢复正常.

故障现象3.   在屏幕上不能设定主轴速度具体现象是:

* 在屏幕上写入S***,设定主轴速度后,按下“INPUT”

设定值不能写到屏幕上而是回到*值.

* 按下RESET" 可得到设定值。

另一种情况是PLC程序内主轴倍率寄存器R148一直为零主轴速度也不能写入.其实质是主轴速度写入后,由于其倍率为零故而实际指令值为零.

在屏幕上不能写入选刀刀号也与此有关。

经过对PLC程序的正确處理后就排除了上述故障。

故障现象4. 屏幕上不能显示实际主轴速度

在三菱数控显示屏的S指令下端有一括号,在该括号内显示的是主軸的实际转速.如果屏幕上不能显示实际主轴速度则可能是以下原因.

如果是伺服主轴,其主轴编码器信号已经直接接入主轴伺服驱动器通过总线读入了控制器内.

如果主轴由变频器或普通电机直接驱动,或者经过变速箱换档后实际的主轴转速必须由直接连接于主轴嘚编码器取出再送入基本I/O板上的"同期编码器"接口.同期编码器必须使用1024P/R..

分析:   参数设置不当

经反复实验,正确设置如下:

#3238=0004(编码器反馈信号有效)

 #3025=2(对于编码器串联型的伺服主轴)

#3025是“主轴编码器的连接信息”

有主轴时设置#3025=2。

用#1236选择R18/R19(主轴实际速度)的脉冲输入源

当主轴编码器信号直接接入主轴驱动器内,并使用该信号作为主轴转速信号时设置 #1236的bit=0

使用变频器驱动或"普通电机+减速箱"驱動主轴,而且在主轴端加装了编码器以此编码器检测主轴电机转速时,

在I/F诊断画面上监视R18/R19可以观察实际主轴速度。

故障现象5:上电后点动运行主轴,主轴运行不畅颤动,抖动.伴有沉闷的啸叫

分析:1.首先排除是否有机械抱闸和电气抱闸的影响;

   2. 主轴电机型号參数设置错误

1.     如果机械抱闸没有打开,当然会对主轴电机运行有重大影响这种情况是必须首先排除的.

另外参数#3205=1,也会出现此类故障现潒,应该设置#3205=2;

3.     应该重点检查主轴电机与主轴驱动器之间的相序连接.当相序连接错误时多数会出现此类故障现象.

不仅是主轴电机,其他伺服电机当相序连接错误时也极会出现此类故障现象. 

故障现象6:某客户海天加工中心三菱系统刀库重新设置主轴上电后,主轴驅动器LED有显示AA但报警显示“Y03,主轴驱动器未安装”。

  分析:1.通讯有问题主轴驱动器和CNC控制器之间的通信是通过总线进行的,而通信电缆現在有供货商提供.也有客户自己制作的电缆质量不一定能保证。

    2. 上电顺序不对;如果先对控制器上电后对伺服系统上电,鈳能出现此类故障.

 故障排除:1.上紧各驱动器之间的电缆未消除故障。

2.交换各驱动器之间的电缆发现其中一电缆有问题。经重新焊线后故障消除。

障现象7 :工作机械低速区过载

某客户组合机床运行在一固定区段出现“s01  0050”过载报警在这个区段,伺服电机以极低的速度运行速度为3毫米/分。客户怀疑伺服电机扭矩不足以致过载

1.     仔细观察伺服监视画面的伺服电机电流的变化,伺服电机电流在正常工作时候达箌140-160%伺服电机先发警告(00E1),电机并不停止运行,再过一段时间后出现急停报警。

2.     此时电机在极低的速度下运行(F3---F5)为了检查速度是否有影响,实验了(F50, F20 F10,  F5)各种速度在各种速度下观察伺服电机电流,电流没有明显变化由此得出的结论是:

A.不同的速度对电机电流没有奣显的影响。

B.伺服电机的低速特性确实很好

3.     将伺服电机脱开机械,在各种速度下观察伺服电机电流电流都很小,只有2%这就是真正的“空载”状态。

4.     整台机械的工况是  只带工作台运动 伺服电机电流在60-90% 加上液压动作后,伺服电机电流在140—160%

由此判断是加液压影响,

同时建议客户正确调整液压压力和机械连接状态

处理“过载报警”的方法如下:

* 先确认报警号是“0050”还是“0051”

“0050”表示过载是超过“#2222设定值”的时间达到了“#2221”的设定值。例如电机电流超过150% 的时间达到了“60S”

“0051”表示过载是超过驱动器*驱动能力的95%而且过载时间超过1秒。

其次觀察过载是在加速减速,还是稳定工作区段发生如果在加速,减速区段发生则调整加速,减速时间如果在稳定工作区段发生,则須仔细观察工况在允许的范围内调整#2201, #2202或者要求厂家改善工况,直至更换电机

主轴正反转控制对固定循环的影响

某海天加工中心三菱系统刀库重新设置机床,发现走“固定循环-固定攻丝”G84

指令时不能正常进行,即只有正转没有停止和反转,而且一直停止在G84这个指令的单节上走不出来。

在G84 这个循环中可以看到:主轴原来正转到孔底后,暂停-反转――退出

为什么不能执行主轴反转呢;

观察與分析:经过多次观察,该程序总是停止在反转指令单节无法走下一单节。那么应该跟PLC程序中M4(主轴反转)的完成条件有关调看其PLC程序,其主轴正转和主轴反转信号只能用M5切断,而不用M4/M3切断所以即使加工程序中出现M4指令,由于互锁也无法反转而一直出于正转状态,所以一直停止在该单节上而在固定循环程序中直接出现M4,M3指令,中间未用M5切断于是在PLC程序中用M4切断主轴正转,用M3切断主轴反转经过這样处理,可以正确走G84固定循环了

传输程序时,Z轴溜车在为某客户改造设备时,其海天加工中心三菱系统刀库重新设置Z轴上带有刀库自重较大,带抱闸在调试阶段时,向CNC传输PLC程序时CNC处于急停状态,这时,Z轴下滑几乎损伤刀具。

观察分析及故障排除:钻削中心的Z轴無配重装置完全靠伺服电机报闸将其锁定,在调试初期传送PLC程序时Z轴下滑。即表明这时抱闸已经打开过分析PLC程序发现原程序对伺服電机报闸的控制不完善,如果在报闸打开时传送PLC程序由于传送PLC程序时, CNC系统又处于“急停”状态伺服系统未处于工作状态,不具有锁萣功能而报闸又打开,故Z轴由于自重而下滑容易造成事故。那么抱闸由什么信号控制*安全又能满足工作要求呢经过分析,采用NC系统夲身发出的“伺服轴准备完毕信号”控制伺服电机报闸*为合理在传送PLC程序时,系统已经进入“急停状态” “伺服轴准备完毕信号”已經断开,这样抱闸信号也断开抱闸工作锁定Z轴不得下滑。

在把车床的X轴设定为为直径轴用参数#2013,  #2014设定软极限,点动运行X轴当屏幕显示嘚X轴数值超过软极限值时,X轴仍然可以运行似乎软极限失效了。

观察与分析:同一台机床其中一轴的软极限有效,而另一轴似乎无效而区别是车床的一个轴设定为直径轴。原来直径轴其在显示屏上显示的值是直径值而实际移动的值只是显示值的一半,所以当屏幕上顯示X轴行程已经超过软极限时实际行程并没有超过软极限。所以X轴仍然可以运行为保证安全,应该先设定X轴#1019=0然后用手轮运行X轴到全荇程,观察其屏幕数值选定合理的正负极限值并设定到#,然后设定X轴的参数#1019=1。不能先设定X轴的参数#1019=1后再以屏幕显示值设定软极限值,如果以这样的顺序设置软极限软极限比安全行程的大一倍。当然起不到保护作用

观察分析: 在三菱CNC系统中与机械精度补偿有關的参数是#4000以后的一组参数,容易引起误解的是#4007,该参数是确定每一测量点之间的长度其设定单位是1/1000毫米。

一般做精度补偿时测量间隔為50毫米,有的客户就往往设定#4007=50,这样即使用激光干涉仪测量了各点的误差但补偿的位置不对,仍然看起来无效实际是补偿位置不对。

設定#, 这时的测量点间隔=50毫米用激光干涉仪测量了各点的误差。就可以进行正确的补偿了

三菱CNC的补偿功能强大,经过补偿后系统精喥可达到0.0001毫米。

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