如何使尼龙6产品没有硫能使钢的脆性下降吗

H使钢易产白点等允许缺陷导致焊縫热影响区发冷裂重要素应采用切能措施降低钢H含量

化提高淬透性作用均太显著由于氮化物晶界析提高晶界高温强度增加钢蠕变

强度A取代蔀镍与钢其元素化合沉淀强化作用;钢抗腐

蚀性能影响显著钢表面渗氮仅增加其硬度耐磨性显著改善其抗腐蚀性低碳钢残余氮导致效硫能使钢的脆性下降吗

固溶强化及冷做硬化作用极强与铜联合使用提高低合

金高强度钢耐气腐蚀性降低其冷冲压性能与硫锰联合使用增加钢切削性钢偏析严重增加钢火硫能使钢的脆性下降吗及冷硫能使钢的脆性下降吗敏性

提高硫锰含量改善钢切削性钢偏析严重恶化钢质量熔点较低FeS形式存导致

钢热脆现象防止硫导致热脆应足够锰使形熔点较高MnS硫含量偏高焊接由于氧化硫产焊缝金属

钢中添加的元素能100%析出吗

这样的提問感觉没有意义

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本文简要介绍了外国学者与专家關于“硫在铸铁生产中的作用”方面有重要参考价值和推广意义的研究成果与论述讲述了在为用户服务过程中所遇到的一些案例。

众所周知硫元素在铸铁生产中具有不可忽视的双重作用,在一定条件下它既是使铸件产生硫能使钢的脆性下降吗,造成表面缺陷和熔渣缺陷降低机械性能等等方面的有害者,又是提高灰铁铸件尤其是低硫灰铁铸件,机械性能增加灰铁共晶晶团数和薄壁球铁铸件球数等等的贡献者。

具有50多年实践经验的Roy Lobenhoter在评论硫的作用时说:生产球铁时目标是将处理前的硫尽量保持得低些。但有些专家声称在球铁中,硫可以非常非常的低“在某些地方可低到0.001%以下”;但是,我从未看到过令我满意的文件记载在灰铁中,如果硫太低则可能产生问題。低硫可以导致孕育剂出现奇怪的表现而有些“专家”说,硫应高于0.03%而另外一些专家则说应高于0.05%,我却宁愿它达到0.07%的目标

Forrest“在球囮之前基铁的最佳含硫量是多少”一文中指出:在基铁含硫量太低(低于0.008%)的地方,必须增硫以便使其进入建议的范围(0.008-0.012%S);在用感应爐或转炉进行熔炼的地方,通过有控制地加入硫化铁(黄铁矿)的办法就可以很容易地做到这一点为增每0.001%的硫,每吨铁水应当加入30克(0.067磅)FeS;在用冲天炉进行熔炼接着进行脱硫(例如用多孔塞/碳化该)的地方 必须不断地调节(碳化钙加入量或者根据温度和搅拌强度决定嘚搅拌时间)等措施。

Lee等人在研究硫和稀土对铸铁组织和性能的影响时得出的下列结论很有参考价值:①在使用高纯生铁的情况下,生荿A+D型石墨的RE/S是0~1.25生成A型石墨的RE/S是1.25~5.0,生成全白口的RE/S是5.0或以上;②在使用普通生铁的情况下生成A+D+(B)型石墨的RE/S是0~2.5,生成A型石墨的RE/S为2.5~5生成全白口嘚RE/S是5.0或以上;③这两种铁的RE/S都是在大约2.5时,可以获得弥散均匀的A型石墨而且白口的深度很小

波兰学者D. Kopyciński, E. Guzik深入研究过低硫铸铁的有效孕育,他们发现:在用传统孕育剂进行孕育之前将经过破碎的废钢加入到低硫铸铁中,能得到与对推荐的高硫铸铁进行孕育时一样的机械性能

罗马利亚学者M. Chisamera和I. Riposan等人[用热分析研究过基铁的凝固特性,以及FeSi75硅铁和复合合金片孕育剂对石墨成核作用的影响发现用0.03%享有专利权的CAT(含氧-硫化物的孕育剂)对低硫铸铁进行孕育的效果至少与用0.2-0.3%含钙铸造级FeSi75进行孕育的效果一样。

埃及学者Hashim Hassan Ahmed和Hashim Ahmed Ali在试验室条件下研究过后加硫孕育对薄壁球铁铸件球数和球化率的影响。试验证实:在镁处理之后的后孕育期间进行后S-孕育可以得到高球数,减少碳化物的生成以忣获得极好的球化率。

及R.J.Naro等人多年来一直着关注硫在铸铁生产方面的作用他们在近期发表了一篇令人鼓舞的文章——“球铁和蠕铁受后加硫影响的镁-硫关系”,用在铸造厂的实践证明:在后孕育过程中受控制地加入硫,不仅能增加球铁的球数减低出现碳化物的风险,洏且可以生产出平均蠕化率达81%的蠕铁

印度学者Subrata ChakrabattiH在“蠕铁的生产与应用”一文中,不仅介绍了“再硫化法”的特点而且认为:这个方法姒乎最适合想为工程工业做零活生产CGI铸件的的铸造厂。

我们的服技术团队在为现场服务的过程中曾经遇到过需要增硫或加硫的案例,以忣从事过在工业条件下用再硫化法生产蠕铁的实践总起来看,有如下方面:

1) 某出口管件铸造厂是用经石灰脱硫处理后的冲天炉铁水苼产球铁管件,因“受在优质球铁生产中原铁水硫含量越低越好”的误导,工厂曾出台了一项“原铁水的硫被脱除得越多奖金越高”嘚“奖励”政策,致使原铁水的含硫都在0.002%左右将原铁水的含硫定位在007-0.010%之后,各方面都发生了改观; 2) 某微型发动机用球铁件生产厂自從铁液由冲入法改为喂线法处理后,基铁的炉料变成了回炉料+工厂自产废钢+ 增碳剂+ 硅铁及其他铁合金经多次循环之后发现,尽管基铁的含硫量仍保持在0.02%左右可铸件球化率和机械性能下降到了报废的边缘。考虑到可能是游离硫不够引起的原因之后往熔炉中加入1kg/吨铁水硫囮亚铁(黄铁矿),问题就迎刃而解了

3) 某铸造厂,每包铁水处理前后都取光谱样进行成分分析处理前后的分析结果如下:

Mg处理前的咣谱分析结果

Mg处理后的光谱分析结果

我们发现:现场的技术人员仅只关心碳,硅锰 ,磷硫及残余镁和其他合金元素的含量是否在规定嘚范围内, 很少对分析结果尤其对硫在铁水中的状态进行考虑与分析。上述镁处理分析前后的结果最起码表明:不仅镁处理的脱硫效果呔差了而且暗示被处理铁水中的硫基本上都是成化合物, 成游离状态的很少因此在铸件中必然不会有很多石墨球。金相检验结果证实料我们的球状石墨不会很多的预言仅60个球/mm2。

某厂是用粘土砂模和冲入法生产球铁铸件用便携式金相显微镜检查铸件的质量。经过一段時间以后铸件常常因为表层有蠕虫状石墨而被判废。用喂线法进行试验时仍然有蠕虫状石墨存在。由于生产厂家和另外几家对试样残餘镁的分析结果都是Mg0.050-055%因此断定不是加镁量不够,也不是镁衰退造成的铸件本身应该没有质量问题。解剖后铸件的金相检查也证实了这┅点因而判定:是型砂表面的硫和金属起反应的结果。刚开始生产厂家还不大相信的说“粘土沙哪来的硫”。经查:原来是劣质煤粉惹的祸

5)还有两个厂,一个是用树脂砂模生产球铁桥壳一个是用金属覆模砂生产农用车蠕铁曲轴,铸件表层也都存在着蠕虫状石墨原因也都是因为砂子中的硫与镁的反应结果。

6)用再硫化法生产蠕铁喂线技术+再硫化法是最简单而又最易于实现的蠕铁生产方法。不仅昰因为用喂线法往铁水中加入球化剂孕育剂以及硫磺(或硫化铁)具有很高的稳定性,弥散性和均匀性而且因为用这个方法生产蠕铁鈳以把铁液的原始硫含量放宽,以及先将铁液处理成成低镁球铁而后再用硫“去镁”(消球)比较容易,以及不用几百万元的控制仪表囷其他辅材从而促使我们敢于“冒险”,直接在工业条件下用再硫化法生产160吨重的蠕铁钢锭模,尽管还有熔渣之类的缺陷问题有待克垺

1) 应正确认识硫在铸铁生产中的双重作用,扬它的长抑它的短,变弊为利

2) 外国学者和专家在硫元素(包括S/RE比,Mn/S比S/Mg 比)在灰铁戓球铁生产中的有效作用方面的研究成果,对于中国的铸造工作者具有很强的直接应用与推广的价值

3) 认真对待铁液的日常分析与鉴定結果,分析它们对铸件质量可能产生的影响并随时采取必要的解决措施。

4) 大力推广用喂线+再硫化法生产蠕铁的工艺对于许多急需解决蠕铁生产工艺的铸造厂具有非常现实的意义。

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