直流设备同时连上两个不同的直流屏直流过压的原因可以吗

变频器在调试与使用过程中常常會碰到各种各样的题目其中过电压现象最为常见。过电压产生后变频器为了防止内部电路损坏,其过电压保护功能将动作使变频器休止运行,导致设备无法正常工作因此必需采取措施消除过电压,防止故障的发生因为变频器与电机的应用场合不同,产生过电压的原因也不相同所以应根据详细情况采取相应的对策。

二、过电压的产生与再生制动所谓变频器的过电压 是指因为种种原因造成的变频器電压超过额定电压集中表现在变频器直流母线的直流电压上。正常工作时变频器直流部电压为三相全波整流后的均匀值。若以380V线电压計算则均匀直流电压Ud=1.35U线=513V。在过电压发生时直流母线上的储能电容将被充电,当电压上升至700V左右时(因机型而异)变频器过电压保护動作。造成过电压的原因主要有两种:电源过电压和再生过电压电源过电压是指因电源电压过高而使直流母线电压超过额定值。而现在夶部门变频器的输入电压最高可达460V因此,电源引起的过电压极为少见本文主要讨论的题目是再生过电压。产生再生过电压主要有以下原因:当大GD2(飞轮力矩)负载减速时变频器减速时间设定过短;电机受外力影响(风机、牵伸机)或位能负载(电梯、起重机)下放因為这些原因,使电机实际转速高于变频器的指令转速也就是说,电机转子转速超过了同步转速这时电机的转差率为负,转子绕组切割旋转磁场的方向与电念头状态时相反其产生的电磁转矩为阻碍旋转方向的制动转矩。所以电念头实际上处于发电状态负载的动能被“洅生”成为电能。再生能量经逆变部续流二极管对变频器直流储能电容器充电使直流母线电压上升,这就是再生过电压因再生过电压嘚过程中产生的转矩与原转矩相反,为制动转矩因此再生过电压的过程也就是再生制动的过程。换句话说消除了再生能量,也就进步叻制动转矩假如再生能量不大,因变频器与电机本身具有20%的再生制动能力这部门电能将被变频器及电机消耗掉。若这部门能量超过了變频器与电机的消耗能力直流回路的电容将被过充电,变频器的过电压保护功能动作使运行休止。为避免这种情况的发生必需将这蔀门能量及时的处理掉,同时也进步了制动转矩这就是再生制动的目的。


三、过电压的防止措施
因为过电压产生的原因不同因而采取的对策也不相同。对于在泊车过程中产生的过电压现象假如对泊车时间或位置无特殊要求,那么可以采用延长变频器减速时间或自由泊车的方法来解决所谓自由泊车即变频器将主开关器件断开,让电机自由滑行休止假如对泊车时间或泊车位置有一定的要求,那么可鉯采用直流制动(DC制动)功能直流制动功能是将电机减速到一定频率后,在电机定子绕组中通入直流电形成一个静止的磁场。电机转孓绕组切割这个磁场而产生一个制动转矩使负载的动能变成电能以热量的形式消耗于电机转子回路中,因此这种制动又称作能耗制动茬直流制动的过程中实际上包含了再生制动与能耗制动两个过程。这种制动方法效率仅为再生制动的30-60%制动转矩较小。因为将能量消耗於电机中会使电机过热所以制动时间不宜过长。而且直流制动开始频率制动时间及制动电压的大小均为人工设定,不能根据再生电压嘚高低自动调节因而直流制动不能用于正常运行中产生的过电压,只能用于泊车时的制动对于减速(从高速转为低速,但不泊车)时洇负载的GD2(飞轮转矩)过大而产生的过电压可以采取适当延长减速时间的方法来解决。实在这种方法也是利用再生制动原理延长减速時间只是控制负载的再生电压对变频器的充电速度,使变频器本身的20%的再生制动能力得到公道利用而已至于那些因为外力的作用(包括位能下放)而使电机处于再生状态的负载,因其正常运行于制动状态再生能量过高无法由变频器本身消耗掉,因此不可能采用直流制动戓延长减速时间的方法再生制动与直流制动比拟,具有较高的制动转矩而且制动转矩的大小可以跟据负载所需的制动力矩(即再生能量的高低)由变频器的制动单元自动控制。因此再生制动最合用于在正常工作过程中为负载提供制动转矩
这种方法是在变频器直流回路Φ并联一个制动电阻,通过检测直流母线电压来控制一个功率管的通断在直流母线电压上升至700V左右时,功率管导通将再生能量通入电阻,以热能的形式消耗掉从而防止直流电压的上升。因为再生能量没能得到利用因此属于能量消耗型。同为能量消耗型它与直流制動的不同点是将能量消耗于电机之外的制动电阻上,电机不会过热因而可以较频繁的工作。
2. 并联直流母线吸收型:
合用于多电机传动系统(如牵伸机)在这个系统中,每台电机均需一台变频器多台变频器共用一个网侧变流器,所有的逆变部并接在一条共用直流母线仩这种系统中往往有一台或数台电机正常工作于制动状态,处于制动状态的电机被其它电念头拖动产生再生能量,这些能量再通过并聯直流母线被处于电动状态的电机所吸收在不能完全吸收的情况下,则通过共用的制动电阻消耗掉这里的再生能量部门被吸收利用,泹没有回馈到电网中
能量回馈型的变频器网侧变流器是可逆的,当有再生能量产生时可逆变流器将再生能量回馈给电网,使再生能量嘚到完全利用但这种方法对电源的不乱性要求较高,一旦溘然停电将发生逆变颠覆。

再生制动的应用一条化纤长丝牵伸出产线由三囼牵伸机组成,分别由三台电机驱动一辊电机功率22KW、4极,采用蜗杆减速器速比为25:1;二辊电机功率37KW、4极,蜗杆减速器速比16:1;三辊電机功率45KW,采用圆柱齿轮减速器速比6:1。电机分别采用华为TD2000-22KW三垦IHF37K45K变频器驱动。三台变频器根据牵伸比及速比采用比例控制它的工作過程是这样的:丝束绕在一辊、二辊、三辊上,由变频器控制三辊之间不同的速度对丝束进行牵伸开车调试时因牵伸比小,丝束总旦较低系统开车正常。在投产一段时间后因为工艺调整,增大了牵伸比及丝束总旦(牵伸比由工艺决定,总旦通俗的说就是丝束的粗細及根数多少,总旦越高丝束越粗。牵伸倍数或总旦越大三辊对二辊、一辊的拖力越大。)这时泛起了题目开车时间不长,一辊变頻器频繁显示SC(过电压防止)二辊变频器偶然也有这种现象。时间稍长一辊变频器保护停机,故障显示E006(过电压)通过对故障现象進行仔细的分析,得出以下结论:因为一辊与二辊之间的牵伸比占总牵伸倍数的70%而二辊、三辊电机功率均大于一辊,因此一辊电机实际笁作于发电状态它必需产生足够的制动力矩,才能保证牵伸倍数二辊则根据工艺状况工作于电动与制动状态之间,只有三辊为电动状態也就是说,一辊变频器若不能将电机产生的再生能量处理掉它就不能产生足够的制动力矩,那么将会被二辊“拖跑”被“拖跑”嘚主要原因在于变频器为防止过电压跳闸而采取的自动进步输出频率的功能(即“SC”失速防止功能)。变频器为了降低再生能量将会自動增加电机转速,试图降低再生电压但是因再生能量过高,所以并不能阻止过电压的发生因此,题目的焦点是必需保证一辊、二辊电機具有足够的制动力矩增加一辊、二辊电机及变频器容量可以达到这个目的,但这显然是不经济的而将一辊、二辊产生的过电压及时處理掉,不让变频器的直流电压升高也能够提供足够的制动力矩。因为在系统设计时未考虑到这点采用共用直流母线吸收型或能量回饋型的方法已不可能。经仔细论证只有采用将一辊、二辊变频器各增加一组外接制动单元的方案。经计算选用了两组华为 TDB-4C01-0300制动组件开車后两组制动单元电阻尤其是一辊制动阻工作频率非常之高,说明我们的分析是准确的整个系统运行近一年,再也没有发生过过电压现潒

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