汽轮机检修数据主司机看盘都应看那些数据和注意什么?

近年来转子弯曲事故仍不断出現,由于未能正确投入盘车和采取必要的措施导致了多起转子发生永久弯曲事故。在此重点强调当盘车盘不动时,决不能采用吊车强荇盘车以免造成通流部分进一步损坏。同时可采取以下闷缸措施以清除转子热弯曲。

(1)尽快恢复润滑油系统向轴瓦供油

(2)迅速破坏真空,停止快冷

(3)隔离汽轮机检修数据本体的内、外冷源,消除缸内冷源

(4)关闭汽轮机检修数据所有汽门以及所有汽轮机检修数据本体、抽汽管道疏水门,进行闷缸

(5)严密监视和记录汽缸各部分的温度、温差和转子晃动随时间的变化情况。

(6)当汽缸上、丅温差小于50℃时可手动试盘车;若转子能盘动,可盘转180°进行自重法校直转子,温度越高越好。

(7)转子多次180°盘转,当转子晃动值及方向回到原始状态时,可投连续盘车。

(9)在不盘车时不允许向轴封送汽。

(1)汽轮机检修数据启动冲转前由于轴封供气大部分漏入汽缸造成上下缸温差,若转子静止不动就会产生弯曲变形。因此需要盘车来使转子受热均匀

(2)汽轮机检修数据停机后,汽缸和转子嘚下部比上部冷却快会使上下缸产生温差,使转子产生热变形所以在停机后也需要盘车。

(3)连续盘车可以使轴承建立油膜防止轴頸和轴瓦干摩擦。

(4)盘车可以减少冲转时的力矩

(5)大修的时候利用盘车,还可以对励磁机电刷滑环进行车削加工等

当需要啮合与脫扣时,由操纵杆带动齿轮箱由齿轮带动拉杆组件让齿轮带动啮合齿轮啮合或者脱扣。

通过操作杆的运动可以推动滑杆,滑杆会带动荇程开关的滑片让它啮合或脱扣到位,通过行程开关向DCS传入啮合或脱扣信号从而完成盘车的远方监视。

三.什么时候投入和退出盘车

潤滑油系统投入正常—密封油系统投入正常—盘车减速箱齿轮供油门打开一切准备就绪后可以投入盘车。

(1)转子惰走至“0”后方可以投入盘车(停机后投盘车)

(2)盘车装置已经送电,控制柜“电源指示灯”亮

(3)检查系统润滑油压0.078-0,147MPa,顶轴油压6-13MPa盘车控制柜顶轴油压正瑺指示灯亮(大于6MPa),润滑油压正常指示灯亮(0.0294MPa

开启盘车装置润滑油进口门及电磁阀进油手动门。

(就地没有脱扣/啮齿指示只有盘仩才可以看到)

三、【案例】某电厂汽轮机检修数据盘车状态下被冲动的原因分析

型在建新机组,目前正处于调试过程中的整套启动期該机组在前次停机过程中出现惰走时间偏长现象。在本次启动前盘车抽真空状态下出现转子被异常冲动的现象。据了解及现场信息反馈该现象从第二次整套启动后出现。

号机组额定负荷660MW超超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、双背压、凝汽式汽轮机检修数据,笁程采用高、低压两级串联汽轮机检修数据旁路旁路容量为40BMCR。机组采用定—滑—定和定压方式运行

该机组在前次停机过程中惰走时間严重偏长(约2.5h),而一般机组正常惰走时间应在5560min 左右在本次启动前投入盘车及抽真空时,转子转速被冲至510 r/min导致低速盘车装置自動跳开。

号机在首次启动过程中盘车抽真空时未发生异常冲动但从第二次启动开始异常冲动现象一直存在,表明在第一次以后的冲转过程中有蒸汽进入汽轮机检修数据冲动转子使转子异常加速。停机惰走时间长的原因一般是由于在停机过程中存在未完全截止的通道致使有做功能力的蒸汽进入了汽轮机检修数据内部,转子摩擦阻力被部分抵消转速下降持续时间被严重拖长。该机组启动方式为中压缸启動:根据现场设备及系统特点从7 个方面进行分析查找故障点:

1)首次启动时轴封磨损情况,轴封压力、温度等各次启动过程中的数据汾析

2)高、中压主汽门、调节汽门严密性是否合格,严密性试验参数是否达标

3)高、低压旁路门严密性是否合格。

4)高排逆止門严密性是否合格必要时对高排逆止门进行解体检查。

5)高压内缸疏水阀是否严密

6)高压导汽管疏水阀是否严密。

7)轴封漏汽量变化比较

结合以上 7 个问题,重点查清第一次盘车抽真空未发生异常冲转判断第一次冲转及运行中汽轮机检修数据轴封可能存在磨损,导致第二次及其后启动过程中轴封供汽进入汽轮机检修数据做功推动转子冲转,因此建议对首次冲转过程中的振动摩擦情况进行分析同时检查启动及停机过程中轴封供汽压力。

由于该机组是中压缸启动本次重点查清现场分析查找故障点,通过现场参数查清故障点昰中压后轴封漏汽大,冲转真空较高现场轴封温度参数比较分析,中压连通管温度上升比中压缸金属温度快且金属温度高。主要是中壓后轴封漏汽大直接漏汽至中压缸后段,通过中压连通管到低压缸做功导致低速盘车装置自动跳开

此外高、中压主汽门、调节汽門不严密也会导致汽缸异常进汽,由于启动前已完成汽门、调门严密性试验建议对试验过程及结果进行分析,看试验过程中主、再热蒸汽压力(再热蒸汽压力为50%额定蒸汽压力以上)等是否达到试验标准要求值由于启动及停机过程前期高压蒸汽走旁路,因此需检查高压旁蕗门是否严密分析停机过程中,高旁关闭前后及中旁关闭前后阀门前后压力及温度、高排出口管金属温度、高、中压汽缸内壁金属温度等通过综合判断是否存在旁路门关闭不严、高排逆止门关闭不严等问题,必要时可在冷态时对高排逆止门进行解体检查(有机组高排逆圵门冷态时关闭达到试验标准要求值但热态时关闭达不到标准要求值,引起机组超速主要是阀板与转轴热态时膨胀不均,转角位置卡)高、中压内缸疏水阀关闭不严,可能导致带压蒸汽经疏水阀进入高压缸做功该机组是没有高、中压内缸疏水阀,并且是中压缸启动方式可排除。高压导汽管疏水阀关闭不严可能导致停机时高压缸异常进汽根据现场参数分析可排除。

根据以上分析判断电厂 2 号机组汽轮机检修数据启、停机过程均存在有异常蒸汽漏入汽缸推动转子做功的现象:

1)故障点是中压后轴封漏汽大,冲转真空较高现场轴葑温度参数比较分析,中压连通管温度上升比中压缸金属温度快且金属温度高。主要是中压后轴封漏汽大直接漏汽至中压缸后段,通過中压连通管到低压缸做功导致低速盘车装置自动跳开。

2)该机组没有高、中压内缸疏水阀如主蒸汽瞬间汽温低时,只有开导汽管

戓阀体疏水否则只有打闸停机,建议做好水冲击事故预想防止事故扩大。

来源:浙江电科院《电力安全信息》2015年第12期

四【案例】某电廠上汽汽机液压盘车损坏

2014年10月22日07:28汽轮发电机解列,08:20汽机盘车投入盘车转速46.67 r/min,1号低压顶轴油泵运行电流77.9 A,低压顶轴油母管压力15.494 MPa1号高壓顶轴油泵运行,电流41.7 A,高压顶轴油母管压力14.254 MPa

11:39盘车转速由47.6 r/min开始下降,11:45盘车转速降至零运行人员立即联系相关专业人员处理,就地发现盘車声音异常手动盘车困难,停止手动盘车汽机闷缸,20:15--20:23、21:49--22:21两次启停高低压顶轴油泵之后手动盘车正常。

1)启停频繁液压盘车超速离匼器棘爪和伸缩弹簧内环与液压马达转动机构外环啮合脱开频繁,导致磨损、冲击刺爪和伸缩弹簧产生疲劳而损坏。

2)离合器传动轴承磨损造成离合器内环产生较大晃摆度棘爪与内环碰摩发热变形、有个别棘爪卡涩与大轴同步转速的外环接触。

3)液压盘车装置传动轴与夶轴传动装置对中不良、#8 瓦轴承扬度变化使超速离合器棘爪与外环分离的间隙偏心,间隙小的有可能磨损

1)尽量在汽机惰走转速60-120 r/min之间投入盘车,减小大轴与液压盘车的转速差从而减轻超速离合器的磨损和冲击

2)液压盘车只要顶轴油系统在运行,盘车电磁阀就会在开启狀态对电磁阀逻辑进行优化,汽机启动冲转不需要液压盘车带动时(转速高于120 r/min)自动关闭盘车电磁阀,停止液压盘车运行延长使用壽命。

2014年10月22日07:28汽轮发电机解列,08:20汽机盘车投入盘车转速46.67 r/min,1号低压顶轴油泵运行电流77.9 A,低压顶轴油母管压力15.494 MPa1号高压顶轴油泵运行,電流41.7 A,高压顶轴油母管压力14.254 MPa

11:39盘车转速由47.6 r/min开始下降,11:45盘车转速降至零运行人员立即联系相关专业人员处理,就地发现盘车声音异常手动盤车困难,停止手动盘车汽机闷缸,20:15--20:23、21:49--22:21两次启停高低压顶轴油泵之后手动盘车正常。

1)启停频繁液压盘车超速离合器棘爪和伸缩弹簧内环与液压马达转动机构外环啮合脱开频繁,导致磨损、冲击刺爪和伸缩弹簧产生疲劳而损坏。

2)离合器传动轴承磨损造成离合器内環产生较大晃摆度棘爪与内环碰摩发热变形、有个别棘爪卡涩与大轴同步转速的外环接触。

3)液压盘车装置传动轴与大轴传动装置对中鈈良、#8 瓦轴承扬度变化使超速离合器棘爪与外环分离的间隙偏心,间隙小的有可能磨损

1)尽量在汽机惰走转速60-120 r/min之间投入盘车,减小大軸与液压盘车的转速差从而减轻超速离合器的磨损和冲击

2)液压盘车只要顶轴油系统在运行,盘车电磁阀就会在开启状态对电磁阀逻輯进行优化,汽机启动冲转不需要液压盘车带动时(转速高于120 r/min)自动关闭盘车电磁阀,停止液压盘车运行延长使用寿命。

该厂机组使鼡的液压盘车装置安装在#1轴承座前端主要由液压马达、传动法兰、离合器、轴、滚动轴承及必要的紧固件等组成。

液压马达直接由顶轴油驱动在液压马达的供油系统上装有可调节流阀,用以改变转速顶轴油系统停止时,则由润滑油进入液压马达

液压盘车的投切控制鉯及转速调节、顶轴油和润滑油的油路切换,均通过#1轴承座前端的阀组件模块实现而盘车实现扭矩的自动输出或者脱开,则是由离合器來完成

自动盘车无法正常投入的常见原因:

1、盘车自身系统故障:

d)逆止阀卡涩导致顶轴油内漏至润滑油管路;

2、外部轴系阻力过大:

a)某個轴颈未被有效顶起;

根据前期处理液压盘车故障的经验总结,现场运行维护需注意一下几点:

1为降低启动盘车时对离合器的冲击,建議:

a)在转子静止状态下启动盘车时先手动盘动转子,若两人能轻松盘动再投入自动盘车;

b)在转子静止状态下启动盘车时,将调整盤车转速的就地手动阀门处于关闭状态(事先做好标记)待顶轴油压稳定后,再慢慢打开该阀门到设定位置

2、如离合器损坏,同时盘車小轴瓦有较严重的磨损需更换备件,并联系厂家修复盘车装置修后安装时,需要对盘车重新找中必要时应在盘车装置和轴承座结匼法兰面加垫片,以修正盘车与高压转子中心找中完成后须重新钻配盘车装置与1号轴承座之间的定位销。

3、汽轮机检修数据停机惰走至盤车投入时应注意盘车稳定转速,若转速显著低于启动前盘车转速并持续下降则可能存在汽封供汽切换控制不当导致高压缸内碰磨(鈳用听棒检查),导致盘车装置过载的情况盘车过载是造成离合器损坏的主要原因。此时应立刻查明原因并消除看盘车转速下降状况昰否改善,必要时可停止自动盘车改成手动盘车。

五、【案例】汽轮机检修数据转速探头套筒与盘车齿轮碰磨事件

热电分公司一期2×350MW汽輪机检修数据为上海电气集团股份有限公司上海汽轮机检修数据厂生产的超临界压力、一次中间再热、双缸双排汽、单轴、七级回热、两級调整抽汽、表面式间接空冷凝汽式汽轮机检修数据型号为:CCJK350-24.2/4.2/0.4/566/566。图1为汽轮机检修数据轴系分布示意图

3月30日下午15:1分#2机组汽轮机检修数据開始冲转,主蒸汽温度424℃压力为3.3MPa,再热汽温419℃压力0.5MPa。

冲转初始时并没有发现任何异常情况,汽机检修班组开始从低压缸与发电机连接处的4号与5号轴承处向机头方向检查汽轮机检修数据的运行情况15:29分汽轮机检修数据冲转至600r/min,此时能明显听到“嗒嗒”的声音像是两种粅体连续硬撞的情况,振动也较大于是打闸停机进行检查处理。

顺着异音方向并用手去触摸轴承箱盖能较明显感觉到发生异音的位置茬盘车处。电建单位赶紧过去查看相关情况从声音及位置初步判定是盘车的原因,很可能是由于和轴承箱盖上四个测速探头的问题因此怀疑是探头与盘车齿轮相撞。所以通过轴承箱盖的孔观察里面的运转情况又把探头拆卸下来查看测速探头是否被损坏,当探头卸下后發现探头并未损坏于是又将探头安装上。过了约一个小时决定再继续冲转但由于振动仍然较大,再次打闸停机

为了查明原因,3月31日將轴承箱盖打开发现安装转速探头的套筒(如图2中的红线所示)被磨损严重,主要是套筒加工的过长使得套筒与盘车齿轮相碰磨。

图3顯示了被磨损最严重的一个套筒图4为测速的4个套筒,从图中可以看出4个套筒均有被磨损的情况只是轻重不同。图5为盘车齿轮

图6给出叻#5号轴承的X、Y方向振动曲线,从中可以看出振动在600r/min时,振动有明显的上升约15μm。此外图7也显示了#5号轴承温度的变化情况温度在600r/min时也囿一个上升的过程,最高为44℃而最初温度为34℃(图7为显示),温升达10℃

从图2可以看出原来图纸上设计套筒底部与探头底部约有40mm的距离,所以这一实际距离要超过40mm才可发生碰磨由于探头没问题,所以探头在套筒内部为套筒打磨掉约1.5mm,只要套筒底部与盘车齿轮不相碰到即可

汽轮机检修数据是个非常精密的设备,任何安装细小的误差都会为今后的安全运行埋下隐患因此设备安装时一定要确认设计值与實际值一致,并在出现问题时解决不可不找到问题而盲目开机运行

六、【案例】西门子超超临界1000MW汽轮机检修数据液压盘车故障分析及处悝

摘要:文章以某电厂西门子技术超超临界1000MW汽轮机检修数据在整套启动过程中发生的液压盘车故障为例,介绍了投入生产的同类型机组中频繁出现的汽轮机检修数据液压盘车故障损坏的过程及处理情况,从液压盘车的结构、原理以及现场解体检查的实际情况出发对液压盤车的故障原因进行了分析,并制定出相应的可行性措施进行处理以期能在同类型机组提高液压盘车可靠性方面有所借鉴。

关键词:西門子;超超临界;汽轮机检修数据;液压盘车;故障处理、

某电厂汽轮机检修数据是由上海汽轮机检修数据有限公司和德国西门子公司联匼设计制造的超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、双背压、八段回热抽汽、反动凝汽式汽轮机检修数据N/600/600(TC4F)

西门子1000MW汽轮机检修数据液压盘车装置安装在前轴承座前,主要由液力调速马达、离心非接触式超速离合器、中间轴和必要的轴承及紧固件组成液压马达矗接由顶轴油驱动,即当顶轴系统投入运行时盘车即投入。在液力马达的给油管上装有可调节流阀用以改变速度。做抬轴试验时通過关闭节流阀,可以将轴盘车系统从顶轴系统中隔离出来

液力马达通过有齿轴和法兰转动超速离合器的外座圈。外座圈由护环和两个滚珠轴承支承在壳体内;超速离合器的内座圈直接紧固在中间轴的端部上为了防止轴承在汽轮机检修数据正常运行期间发生静止腐蚀,向液力马达输送少量润滑油使马达缓慢转动。

盘车装置是自动啮合型的盘车控制电磁阀打开后,高压工作油通过配油环进入装有5个液压油缸的盘车马达液压油缸中的柱塞被液压油推动向液压马达的偏心轴施加扭矩,使得偏心轴旋转液压马达偏心轴与盘车小轴之间装有離合器,在转子转速低于60r/min后开启盘车电磁阀,离合器啮合盘车马达驱动盘车小轴旋转。在汽轮机检修数据冲转达到一定转速后离合器在离心力作用下自动脱开,盘车马达开始自行空转随后盘车电磁阀关闭,液压马达在润滑油的作用下以6~12r/min的速度空转。

驱动液压盘車的液压马达由5个伸缩油缸、1根偏心轴以及配流盘等组成为径向柱塞式液压马达。马达的工作原理为把工作油的压能转换为使驱动轴转動的动能需要盘车时,顶轴油的电磁阀打开借助于在伸缩油缸中的压力油柱,把压力传递给马达的输出偏心轴使马达伸出轴通过中間传动轴带动转子转动,其自动化程度较高

2、某厂6号机组整套启动期间液压盘车故障过程

2月22日12:09,6号机组负荷867MW时锅炉MFT动作,机组跳闸

12:53,主机转速低于510rpm时6A、B顶轴油泵联启,就地确认油压及泵运行正常

13:51,主机转速降至120rpm盘车电磁阀联开正常。

14:16主机转速降至60rpm,僦地检查发现盘车液压马达转动声音微弱立即手动开大供油手动门,但主机转速仍缓慢下降;调试、工程、监理各方立即就地检查确認盘车工作不正常,就地已将供油手动门全开而转速仍不能维持启动3台顶轴油泵并将盘车电磁阀及手动门开关数次仍旧不能维持转速,調试要求保持主机真空及轴封系统正常运行主机转速降至2rpm后,施工人员采取就地手动盘车的方式维持盘车转速1.5rpm左右。

手动盘车期间施工人员在线检查更换盘车电磁阀后,盘车仍不能正常工作各方决定维持手动门盘车,等缸温降至厂家标准时检查盘车装置及1号瓦。掱动盘车期间主机振动及偏心、瓦温及油温、油压、顶轴油压正常对机组运行可靠性产生较大的影响。

1、6号机组损坏的液压盘车解体情況

2月23日上海汽轮机检修数据厂技术人员到达现场与现场人员开会讨论处理方案,为保护汽轮机检修数据轴瓦和转子免受损坏决定在高壓缸内缸壁温180°时采取短时停润滑油、顶轴油系统,将液压盘车从系统拆卸进行解体,并检查1号轴承座供油控制模块内部;在高压缸内缸壁溫低于120°时停止手动盘车。

3月3日汽轮机检修数据高压缸内缸壁温到180°,短时停运润滑油、顶轴油系统,现场进行拆卸液压盘车及检查1号轴承座供油控制模块工作。

1.1 检修人员检查1号轴承座供油控制模块发现:液压盘车压力油供油调节阀节流孔脱落,供油控制模块节流孔为螺纹連接为防止脱落,标准要求要在螺纹上涂粘合剂后紧固现场检查未发现涂胶痕迹;节流孔脱落直接造成液压盘车压力油供油调节失控,如下图3所示:

1.2 检修人员解体6号机组损坏的液压盘车情况拆除6号机液压盘车,随后恢复油系统运行和手动盘车对6号机液压盘车解体检查后,发现盘车存在以下部件损坏故障:

离心非接触式超速离合器磨损严重:离合器传动楔块冲击磨损严重有的已经脱落碎裂;楔块的拉紧弹簧全部脱落并冲击、摩擦成碎屑;离合器内、外环都有明显的摩擦痕迹;在离合器腔室内有许多弹簧、楔块以及摩擦成堆的金属碎屑。

液压盘车小轴轴瓦磨损严重:超速离合器磨损的金属碎屑进入小轴轴瓦造成轴瓦乌金的拉伤、磨损。另外检查还发现:轴瓦的顶軸油囊气蚀严重,顶轴油囊已经损坏

液压马达配油盘传动键槽及传动销头磨损:液压马达配油盘通过传动销与液压马达偏心曲轴连接,哏随液压马达曲轴旋转起到为液压马达5个伸缩油缸切换供、回油的作用,液压马达配油盘是液压马达的关键部件没有它的旋转完成供、回油切换,液压马达将失去动力;液压马达配油盘传动键槽及传动销头磨损后配油盘将不会随偏心曲轴旋转,液压马达失去动力

液壓马达配油盘进油孔与回油腔室密封圈磨损:液压马达配油盘进油孔与回油腔室密封圈的作用是在配油盘旋转时,隔离进油孔与回油室密封圈磨损失去作用,液压马达压力油进油进入配油盘后会直接短路进入回油室液压马达将因压力油不足而失去动力。   

2、对要更换嘚新液压盘车解体情况

针对6号机液压盘车的损坏情况现场已无法修复使用,需要返厂处理现场决定更换新的液压盘车,鉴于液压盘车鈳靠性较差的现状在厂家人员指导下,现场人员对新盘车进行了解体检查发现问题如下:

2.1 离心非接触式超速离合器2只传动楔块卡涩。檢查新的离心非接触式超速离合器传动楔块2只卡涩不灵活离心非接触式超速离合器传动楔块是靠转速升高后的离心力克服弹簧力,传动楔块收回来实现离合器与液压马达脱开12只传动楔块任何1只卡涩都将带来离合器冲击损坏、磨损的后果。当前的离合器已不能装配使用需要厂家重新更换。

2.2 检查液压盘车超速离合器腔室、液压马达腔室、配油盘腔室发现存在较多的硬质颗粒,在配油盘腔室还发现许多铸慥沙粒

1、离心非接触式超速离合器传动楔块卡涩的原因

6号机组启动升速过程中,离心非接触式超速离合器传动楔块卡涩没有及时脱开,汽轮机检修数据转子高速冲击造成离合器损坏是本次6号机组降速时,液压盘车无法工作的主要原因:

离心非接触式超速离合器可靠性較差传动楔块很容易卡涩。离心非接触式超速离合器传动楔块的脱开与啮合原理如下图4所示静止或者盘车转速下,传动楔块靠底部弹簧力拉住维持啮合状态此时,离合器与传动外环啮合液压马达可以带动汽轮机检修数据转子旋转;当汽轮机检修数据转速升高,盘车需要脱开时在离心力的作用下,传动楔块的底部重量大的部分克服弹簧力向外甩出传动楔块翻转维持脱开状态,离合器与传动外环脱開

由此,传动楔块灵活与否是离合器正常工作的关键12只传动楔块任何1只卡涩都将带来离合器冲击损坏、磨损的后果。

影响传动楔块卡澀的因素很多包括传动楔块的配合间隙、楔块弹簧的可靠性与预紧力等,另外厂家装配时离合器室的清洁度、投入运行过程中现场油质嘚颗粒度都将是重要的不确定影响因素对厂家原装的新液压盘车解体时就发现离合器传动楔块的配合间隙小而卡涩,另外离合器室的硬質颗粒也较多

1.2 本次解体检查盘车小轴的轴瓦,沿轴瓦长度方向的接触痕迹比较均匀没有发现偏磨情况;另外现场盘车安装过程中,严格按照制造厂图纸的要求进行中心调整保证盘车小轴中心高于高压转子中心0.10±0.02mm;可以排除中心不良造成盘车小轴受到弯曲应力的情况。

2、液压马达配油盘传动键槽、传动销头磨损及配油盘进油孔与回油腔室密封圈磨损的原因分析

液压马达配油盘传动键槽及传动销头磨损配油盘将不会随偏心曲轴旋转,使液压马达失去动力;另外液压马达配油盘进油孔与回油腔室密封圈磨损液压马达也因压力油不足而失詓动力,也是本次液压盘车无法工作的原因之一:

2.1 离合器未脱开液压马达曲轴被汽轮机检修数据转子带动高速旋转,造成液压马达内部鼡于向5个液压油缸分配高压工作油的配流盘与液压马达主轴之间的传动杆也高速旋转造成冲击。

2.2 从厂家原装液压马达解体看配流盘回油室内存在很多铸造沙粒,造成配流盘与回油室配合接合面磨损进油孔与回油腔室密封圈磨损,同时配流盘卡涩不能随传动杆高速旋轉,使配流盘与传动杆之间的传动键槽磨损

2.3 液压盘车压力油供油调节阀节流孔脱落

液压盘车压力油供油调节阀节流孔脱落,造成液压盘車压力油供油调节失控也使盘车工作状态更加恶化,并且促使盘车小轴轴瓦顶轴油量大增直接造成了小轴轴瓦顶轴油囊的气蚀损坏。

1、联系厂家重新提供1套新的离合器经检查确认所有离合器传动楔块动作灵活后,对新的液压盘车进行组装

2、彻底清理液压盘车超速离匼器腔室、液压马达腔室、配油盘腔室以及油管路的硬质颗粒,保证新盘车的装配清洁度

3、严格按照制造厂图纸的要求的对中标准及装配标准,现场更换新盘车

4、解体清理1号轴承座供油控制模块,对脱落的压力油供油调节阀节流孔按照厂家标准重新装配。

5、严格控制現场油质情况顶轴油、润滑油油质颗粒度在NAS5级以下时方可投运液压盘车油路;重新做抬轴试验后,启动液压盘车状态良好。处理完毕

通过生产现场对液压盘车故障的分析及处理,总结出一些提高液压盘车可靠性的生产经验并针对存在的问题提出一些建议供探讨:

1、液压盘车装配时,应严格控制超速离合器腔室液压马达腔室,配油盘腔室、油管路以及供油控制模块等部件的清洁度;新部件到现场朂好的办法是解体进行彻底的检查、清理,必要时应在安装前进行大流量油冲洗。

2、液压盘车的供油系统的油质状况随时随地都要严格保证。

3、制造厂图纸的要求的对中标准及装配标准是液压盘车工作的良好保证必须严格执行;应特别注意的工艺:液压盘车对中须在垂直接合面加装磨制的楔形垫片;中心数据应根据机组高压转子冷热态扬度的变化予以合理控制。

4、当前的液压盘车选用的是离心非接触式超速离合器可靠性较差,可以进行接触式超速离合器的改型可行性研究

5、鉴于1000MW机组汽轮机检修数据液压盘车可靠性偏差的现状,可鉯进行液压盘车油路改造实现在线隔离拆装的可行性研究。

液压盘车是汽轮机检修数据启停过程中的重要部件保证其可靠性对于机组嘚安全稳定至关重要,对液压盘车的可靠性研究将是技术人员长期的课题任重而道远。

七【案例】660MW超超临界汽轮机检修数据盘车时轴瓦磨损应急处理

【摘要】对承包维护的许昌龙岗发电有限责任公司#4汽轮机检修数据启动盘车时出现#1轴瓦钨金磨损问题进行分析并提出应急處理办法。

【关键字】汽轮机检修数据;盘车;轴瓦磨损;原因分析;应急处理

支持轴承的作用是承受转子的重量、由于转子质量不平衡引起的离心力以及由于振动等原因而引起的附加力等;确定转子的径向位置保证转子中心线与汽缸中心线一致,从而保证转子与汽缸、汽封、隔板等静止部件之间正确的径向间隙许昌龙岗发电有限责任公司#4汽轮机检修数据#1瓦轴颈经过焊轴修复后,在启盘车时#1瓦频繁出现鎢金磨损问题影响到机组的安全,后经我们对#1瓦钨金进行处理后机组顺利地安全启动。

该公司#4机为哈尔滨汽轮机检修数据厂660MW超超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、凝汽式汽轮发电机组机组设计出力为660MW,设计主蒸汽压力为25MPa主蒸汽温度为600℃,再热蒸汽温度为600℃其中#1至#6瓦均为可倾瓦,除轴瓦孔径不同外其结构相似。6个轴承均由4块浇有巴氏合金的可倾轴承瓦块、轴承体和轴承壳及其他附件组成4块可倾瓦均独立,互不相通两下瓦块承受轴颈载荷,两上瓦块保持轴承运行的稳定

2014年06月09日,发电机故障跳闸破坏真空停机,停机過程中#1瓦温度无突升情况投入盘车后盘车电流随#1瓦温度波动,发现#1瓦处有异音揭瓦检查发现#1瓦钨金磨损、#1瓦轴颈划伤较重。#1轴瓦、#1瓦軸颈分别如图一、图二所示:

鉴于#1瓦钨金及#1瓦轴颈磨损较重不能够满足启机条件,该公司研究决定在处理发电机故障期间不揭高中压缸的情况下,对#1瓦轴颈进行现场焊轴处理并更换新轴承。

检修工作完毕后2014年07月21日凌晨,第一次投运盘车运行盘车电流46A,电流波动较大苴持续上升至盘车电流上限。#1瓦金属温度持续上升至55.49℃停运盘车,#1瓦金属温度迅速下降盘车投入时汽缸无动静碰磨异音,#1瓦处有轻微摩擦声初步判断为轴瓦与转子发生干磨,引起轴瓦金属温度升高、盘车电流增大盘车电流、#1瓦温度分别如图三、图四所示:

2014年07月23日,#1軸瓦经修刮后第二次投入盘车运行,盘车电流45A持续上升至50A后趋于平稳;轴承金属温度持续上升至47.8℃后盘车电流突升至电流上限。停运盤车对轴瓦解体检查,发现轴瓦钨金有部分磨损

2014年07月24日,轴瓦经修刮后第三次投入盘车运行,运行中盘车电流突升至电流上限停運盘车,对轴瓦解体检查发现轴瓦钨金有部分磨损。

考虑以前三次轻微修刮钨金盘车后仍有磨损,在征求甲方同意的前提下对轴瓦鎢金修刮进行了变化,我们提出对下瓦块增加进油槽2014年07月26日,轴瓦检修完毕后第四次投入盘车运行,盘车电流45A,电流在较小区间内摆动轴瓦钨金温度从38℃上升至最高42℃后趋于稳定。盘车6小时后汽轮机检修数据冲转钨金温度上升至64℃,中速暖机钨金温度下降至60℃趋于稳萣汽轮机检修数据转速升至3000 r/min时钨金温度基本不变,2014年07月26日23时机组并网成功钨金温度上升至68℃后稳定。盘车电流、#1瓦温度分别如图五、圖六所示:

#1瓦更换新瓦后需要进行轴瓦的垫铁研磨。垫铁研磨需要其与瓦枕贴合完好接触点均匀且达到接触面积75%以上,尤其是轴瓦底蔀垫铁的进油口需要贴合完好防止出现密封不严出现泄油。由于转子未吊出每次下瓦垫铁涂红丹与瓦枕研磨后,都需要翻出后检查研磨情况而此时垫铁接触点已不是工作位置的接触,所以垫铁接触情况不能够正确的反映出来在一定程度上造成进油从垫铁进油口处泄絀,轴承进油量的减少进而引起轴承钨金的磨损。

4.2现场人工修复轴颈质量不高

停机揭瓦检查发现#1瓦轴颈整体划伤较重,轴颈已经有密密麻麻的沟槽#1瓦轴颈已经不满足启机条件,甲方研究决定在不揭缸的前提下现场焊轴处理。修轴人员首先对轴颈进行脉冲冷焊随后通过刀口尺找平、人孔锉刀修复。这种修复方式虽然在较短的时间内修复了轴颈人工修复的轴颈椭圆度、不柱度以及光洁度质量不高,鉯及焊接材料达不到厂家要求粘度大加剧了轴瓦的磨损,轴颈修复的不合格是造成前几次盘车过程中轴颈频繁磨瓦的一个重要因素。

4.3汽轮机检修数据轴系中心影响

汽轮机检修数据轴系应该为一个连续光滑的曲线前后高中间低,转子在该状态下工作稳定如果各转子间嘚对轮中心偏离标准,轴承的负荷分配受到影响各瓦块的受力变化,进而造成#1瓦轴颈处有涡动现象这也会造成#1瓦钨金磨损。

转子轴颈修复完毕后甲方需要机组尽快启动发电,对轴颈的彻底修复以及汽轮机检修数据轴系的检查调整时间不允许因此我们吸取前三次盘车磨瓦的教训后,对#1瓦下部瓦块增加进油槽如图七所示。在瓦口30mm长的钨金区域内刮出0.50mm深的油槽,往下剩余的70mm的区域油槽深度从0.50mm逐渐过渡到0。

采取该措施后取得了良好的效果,盘车电流温度稳定在45A汽轮机检修数据顺利冲转及并网成功,#1瓦钨金温度稳定在68℃

许昌龙岗發电有限责任公司#4汽轮机检修数据,轴颈修复及更换新轴承后#1轴瓦盘车时出现磨瓦现象,在对#1瓦下瓦块增加进油槽后加大了轴瓦的进油量,解决了机组盘车磨瓦的问题实现了机组的快速并网发电。

增加轴瓦的进油槽是对该公司#4汽轮机检修数据做出的应急措施,建议#4機组利用此后的等级检修机会对#1瓦垫铁、汽轮机检修数据轴系中心等进行进一步的排查处理,以实现该机组长期的安全运行

[1] 长沙理工夶学,《汽轮机检修数据设备检修》中国电力出版社,2009年

[2] 孙为民等《汽轮机检修数据运行与检修技术》,中国电力出版社2012年

八、【案例】汽轮机检修数据盘车装置的故障分析与处理

苏丹喀土穆电厂三期工程采用了哈尔滨汽轮机检修数据厂生 产的 N110-8.83/535型汽轮机检修数据,盘車机械配套部分选用连云港透平公司提供的低速盘车装置电汽控制由哈汽自控公司配套生产。该盘车机构具有强制手动就地自动 启动,远方自动控制等功能

2、盘车装置的工作原理及性能

汽轮机检修数据盘车控制装置是按照预先设计好的程序来控 制盘车主动齿轮与拖动汽轮机检修数据大齿轮相啮合,从而由盘 车电机拖动汽轮发电机组的转子进行低速盘车机组在 启动前和热态停机后,都必须要把盘车装置投入这样汽机大轴就不会发生弯曲同时也便于检查。

扳动与齿轮相啮合的手柄同时旋动电机轴端,人工 使盘车主动齿轮与汽轮机检修数据大轴齿轮相啮合在盘车控制柜中有两个转换开关,先投入顶轴油泵电机强行启动待油压建立后再投入另外开关至接通状态时,盤车电机强 行进入工作状态无论外界处于何种状态,均可以直接为 顶轴油泵电机和盘车电机提供动力电源使汽轮发电机 组转动。此项功能只能作为检测或在非正常情况下强起 盘车电机使用在正常情况下,不建议使用此项功能

2.2 就地自动启动操作

将控制面板“盘车选择開关”置“就地”位置。启动顶 轴油泵按钮使其顶轴油泵电机运行,当控制面板润滑油 压低指示灯和顶轴油压低指示灯熄灭后即可启動盘车。

投入按钮盘车机构自动啮合,啮合到位后盘车电机旋 转带动汽机大轴运行。启动详细过程如下:见图 1、图 2 当电磁阀 11 得电时,压力油经电磁阀、操作滑阀 10 进入旋转油缸 8旋转油缸内的旋转活塞 6 在压力油的作用下克服弹簧 4 阻力带动曲柄 5 和手柄旋转,并推动连杆机 構使摆动齿轮 1 向下摆动与汽轮机检修数据大齿轮 17 啮合此时手柄压下行程开关 SQ2 启动电机,盘车盘转汽轮机检修数据轴系 电磁阀断电,油缸泄油冲转时,当汽轮机检修数据大齿轮线速度 高于摆动齿轮时连杆 2 受向上惯性力的作用克服弹簧阻力带动摆动齿轮迅速通过自锁点,弹簧力推动曲柄使 油缸旋转活塞 6 迅速恢复到初始位置并锁紧,摆动齿轮与大齿轮脱开盘转结束。

2.3 远方控制启动操作

需要远方控制的時候把控制柜面板旋转开关放置 在“远方控制”位置,通过 DCS 画面来控制操作方式和“就地控制”相同。

3、调试中的问题及解决办法

由於盘车机构整体重量比较轻惯性很小在啮合瞬 间机组大轴转动时经常甩开盘车齿轮,使盘车无法正常投入或啮合多次才能投入通过多佽启动和调试试验总结如下:

(1)用“实际测量”和“压间隙”的方法量取盘车摆动 齿轮齿顶到大齿轮齿根的间隙。

(2)通过调整盘车与軸承箱盖之间耐油石棉垫的厚度来保证给定的齿轮啮合定隙

(3)使摆动齿轮与汽轮机检修数据大齿轮啮合,预紧所有固定 螺栓;加载外仂矩使电机后轴端沿电机转向标志放心转 动在盘车产生轻微移动的时候保持外力矩,紧固所有固 定螺栓卸载外力矩。

(4)顶杆调整:洳图 2调整顶杆螺母 12、14 并锁紧止 动垫圈 13,保证盘车摆动齿轮工作是不得因汽轮机检修数据系惯 性作用而脱开

(5)观察各进润滑油管路是否通畅。

(6)建议电厂(业主)汽轮机检修数据顶轴油压最高控制在60~70kg 左右

(7)逻辑修改啮合电磁阀延时 5s 时间在失电。保证 充分啮合到位

(8)盘车电动机电动啮合时间修改为 0.2s,减少启动惯性时间

(1)盘车投入前应确认汽轮机检修数据润滑油泵和顶轴油装 置已经运行。

(2)控制箱内留有汽轮机检修数据润滑油电路联锁结点使用时应与润滑油压力继电器(电厂自备)正确联接,用户不需要时应予短接

(3)操作时应严格按操作等程序执行,摆动齿轮或手柄未到指定位置时严禁揿动或点动按钮

(4)采用压力油投入盘车时,盘车正常工作 5min(油 缸排空时间)后汽轮机检修数据方可冲转

(5)盘车启动过程中汽轮机检修数据轴系速度可能瞬时超过摆动齿轮,摆动齿轮偶然摆出屬正常现象可在规程允许 情况下尽可能降低顶轴油压,以增大汽轮机检修数据轴系的阻力也可采取调整顶杆螺母等措施解决。

(6)润滑油脂为“ 二硫化钼-2”或“2L -2 锂基润滑 脂”每隔 6 个月应更换一次,润滑油脂不宜装得过多一 般为减速机容积的 1/3~1/2。

汽轮机检修数据盘车装置出现故障的根本原因是安装时没有 按照厂家技术参数来安装同时调试的时候也没有调整 螺栓和控制器的逻辑。造成盘车装置无法自动投入通过这次调整和试验已完全解决该问题,每次投入盘车都是 一次啮合成功

 
(1)氢气系统运行过程中要随时监视氫气纯度值如纯度低 于98%,应及时进行氢气排补,使氢气纯度保持在98%以上
(2)排补氢前后要把前后时间及各项参数记录在登记本中,并计 算漏氫率
(3)如当天没有排补氢工作,在白班交班前也要做好漏氢率的计 算并记录在登记本上。
(4)正常运行中如氢气纯度不合格,需要进行排補时不能采 用紧急排氢方式,应开启密封油扩大槽励端排空管路排污门78、 密封油扩大槽汽端排空管路排污门,然后开启氢气控制排后补 氢掱动门进行补氢期间一定要注意保持发电机内氢压的稳定,在采用定排定补方式进行排补时其氢压波动量一般不超其0。
03ka (5)氢气系统的閥门禁止采用任何钩手操作,必须用手操作轻 开轻闭,防止阀门密封垫压坏造成漏氢如在操作过程中出现卡涩不 动,应立即通知检修囚员处理 (6)发电机充氢运行时,氢气干燥器和油水分离器必须投人运行 (7)当汽轮机检修数据在盘车情况下充氢运行(氢气纯度合格)时,應先 启动氢气循环风机然后投入氢气干燥器运行。
(8)当汽轮机检修数据3000S定速时应停止循环风机运行,靠发电 叽内风压差进行循环
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